交流伺服系統(tǒng)在貨架冷彎成型線(xiàn)中的應(yīng)用
2006/5/9 21:03:00
摘 要:針對(duì)本公司貨架冷彎成型線(xiàn)的交流伺服控制系統(tǒng)的技術(shù)特點(diǎn)和產(chǎn)品工藝要求,結(jié)合三菱系列伺服驅(qū)動(dòng)器及伺服驅(qū)動(dòng)電機(jī)的實(shí)際應(yīng)用,分析了系統(tǒng)應(yīng)用其解決定長(zhǎng)控制的設(shè)計(jì)思想和控制原理。實(shí)際應(yīng)用控制精度最高在±0.1mm左右且可避免累積誤差,能達(dá)到較高精度位置控制的目的和要求。 關(guān) 鍵 詞:交流伺服系統(tǒng) 定長(zhǎng)控制 位置控制 1 、引言 1.1在貨架立柱冷彎成型生產(chǎn)線(xiàn)中導(dǎo)入在線(xiàn)預(yù)沖孔工序和在線(xiàn)液壓停剪技術(shù),既擴(kuò)大了貨架立柱的截面形狀的設(shè)計(jì)范圍和制造精度,又滿(mǎn)足了貨架鋼結(jié)構(gòu)體系設(shè)計(jì)與裝配上的要求,極大地優(yōu)化了貨架鋼結(jié)構(gòu)組成機(jī)理,特別是當(dāng)立體倉(cāng)庫(kù)(AS/RS)系統(tǒng)在我國(guó)的興起和廣泛發(fā)展,對(duì)貨架立柱的孔位精度、長(zhǎng)度控制等方面提出了更高要求。 1.2本文就進(jìn)口的貨架立柱冷彎成型生產(chǎn)線(xiàn)利用交流伺服控制原理實(shí)現(xiàn)的在線(xiàn)預(yù)沖孔和在線(xiàn)液壓停剪控制裝置進(jìn)行分析探討,力求實(shí)現(xiàn)在很多冷彎場(chǎng)合達(dá)到較高位置精度控制的目的和要求,與同行共勉。 2、貨架冷彎成型線(xiàn)的工作原理 2.1貨架冷彎成型線(xiàn)基本生產(chǎn)工藝及設(shè)備構(gòu)成: 2.1.1貨架組件的一般生產(chǎn)工藝為: 開(kāi)卷——校平——在線(xiàn)伺服送料沖孔——成型軋制——矯直——定尺切斷(或伺服跟蹤切斷)——打包——后期噴涂處理等; 2.1.2相對(duì)應(yīng)的設(shè)備為:開(kāi)卷機(jī)——校平機(jī)——伺服送料裝置——壓力機(jī)——冷彎軋制機(jī)組(二十站左右)——矯直頭——液壓切斷裝置和液壓站——打包機(jī)或其它附屬設(shè)備+電氣控制系統(tǒng)等。 2.2貨架冷彎成型線(xiàn)交流伺服控制系統(tǒng)的基本原理: 如圖一所示。(系統(tǒng)組成及原理) 2.3該系統(tǒng)由五部分組成,即計(jì)算機(jī)(PC)、伺服驅(qū)動(dòng)控制卡、交流伺服調(diào)速系統(tǒng)(交流伺服控制器、伺服電機(jī)及相應(yīng)的控制電纜)、傳感檢測(cè)及反饋、輔助主動(dòng)作執(zhí)行系統(tǒng)。主控程序只有幾百K,運(yùn)行在DOS操作系統(tǒng)下,主控微機(jī)通過(guò)打印端口LP1:與伺服驅(qū)動(dòng)控制卡相連,并通過(guò)數(shù)據(jù)線(xiàn)發(fā)送位置或速度指令,在線(xiàn)適應(yīng)性調(diào)節(jié)或設(shè)定PID調(diào)節(jié)參數(shù)(程序設(shè)計(jì)過(guò)程中將其作開(kāi)放性設(shè)計(jì),便于調(diào)整)見(jiàn)后附圖,并進(jìn)行數(shù)模(D/A)轉(zhuǎn)換,通過(guò)相應(yīng)的控制板卡輸出±10V的模擬信號(hào)并經(jīng)過(guò)交流伺服放大器放大后驅(qū)動(dòng)伺服電動(dòng)機(jī),半閉環(huán)或閉環(huán)位置控制反饋系統(tǒng)由電機(jī)軸端裝有的增量式光電碼盤(pán)(或在被傳動(dòng)的物體上設(shè)置測(cè)量輥和增量式光電碼盤(pán)轉(zhuǎn)換裝置)提供信號(hào)(A、B、IN脈沖)來(lái)完成位置伺服系統(tǒng)的位置反饋,位置反饋環(huán)中傳感元件-增量式光電編碼器將運(yùn)動(dòng)構(gòu)件實(shí)時(shí)的位移(或轉(zhuǎn)角)變化量以A、B相差分脈沖形式長(zhǎng)線(xiàn)傳輸?shù)浆F(xiàn)場(chǎng)控制站(PC機(jī))中進(jìn)行編碼器脈沖計(jì)數(shù),以獲得數(shù)字化位置信息,主控微機(jī)計(jì)算給定位置與實(shí)際位置(即反饋到的位置)的偏差后,根據(jù)偏差范圍采取相應(yīng)的PID控制策略,將數(shù)字控制作用經(jīng)數(shù)模轉(zhuǎn)換變成模擬控制電壓,并輸出給伺服放大器,最終調(diào)節(jié)電機(jī)運(yùn)動(dòng),完成期望值的反復(fù)多次閉環(huán)反饋定位控制,在控制原理上實(shí)現(xiàn)小誤差高精度的位置定位;然后主控程序?qū)o助主動(dòng)作執(zhí)行系統(tǒng)下達(dá)運(yùn)行指令,完成特定的機(jī)械抱閘動(dòng)作、壓力機(jī)在線(xiàn)沖壓運(yùn)動(dòng)、液壓停剪切斷運(yùn)動(dòng)等。 2.4本機(jī)組的主要特點(diǎn):一次性投資成本較高,最大交流伺服功率有一定的限制,但后期運(yùn)行成本低,特別是貨架組件的一次成材率高,產(chǎn)品精度高,應(yīng)用范圍廣且附加產(chǎn)值高。 3、自動(dòng)送料機(jī)及沖孔裝置分析及工作原理 3.1貨架立柱冷彎成型生產(chǎn)線(xiàn)的在線(xiàn)預(yù)沖孔加工工序自動(dòng)送料裝置由上下一對(duì)φ75的導(dǎo)料輥組成,主要工作動(dòng)力來(lái)源于交流伺服電機(jī),依靠料板與上下導(dǎo)料輥之間的摩擦力送料,貨架立柱的帶鋼分布孔在壓力機(jī)上沖壓完成,主體設(shè)計(jì)如圖二,本裝置原設(shè)計(jì)為美國(guó)寶德(BALDOR)3.7KW的伺服控制系統(tǒng),后由于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),增加了工作傳動(dòng)負(fù)荷,并根據(jù)圖二所示的工作原理,即動(dòng)力控制部分與交流伺服控制之間的位置控制主要通過(guò)±10V的模擬信號(hào)來(lái)實(shí)現(xiàn),不存在對(duì)交流伺服系統(tǒng)的功率限制,在原理上可以將其更換為日本三菱公司的伺服放大器型號(hào)MR-J2S-系列的5KW的配套的交流伺服控制器和交流伺服電機(jī),并根據(jù)對(duì)應(yīng)的貨架組件的生產(chǎn)精度要求及確定伺服控制精度為:±0.1,則由測(cè)量輥圓周長(zhǎng)與測(cè)量精度范圍的比值約為:1178(未考慮旋轉(zhuǎn)編碼器的分倍頻關(guān)系),宜選用1200PPR以上的旋轉(zhuǎn)編碼器,并在后期的近四年的應(yīng)用過(guò)程中能很好地實(shí)現(xiàn)位置精度控制要求。 3.2三菱MR-J2伺服系統(tǒng)具有良好的機(jī)器響應(yīng)性、低速穩(wěn)定性、包含機(jī)械系統(tǒng)在內(nèi)的最佳狀態(tài)調(diào)整的特點(diǎn)等;速度頻率響應(yīng)達(dá)到550HZ以上,非常適合用于高速定位的場(chǎng)合,比較適合于負(fù)載慣性矩比會(huì)增大以及韌性較差的設(shè)備(我公司為鏈傳動(dòng)機(jī)組,此點(diǎn)要求較重要)。 3.3自動(dòng)送料裝置主要由圖三所示的結(jié)構(gòu)組成,⑴光電傳感器1#主要反饋進(jìn)入壓力機(jī)工作區(qū)域的鋼帶存在狀況,如:余料、缺料等;⑵伺服電機(jī)經(jīng)齒輪箱向下導(dǎo)料輥傳遞輸送動(dòng)力,齒輪箱的傳動(dòng)比i(如i=11的設(shè)計(jì)選型)和電機(jī)的轉(zhuǎn)速?zèng)Q定該系統(tǒng)送料定位速度;⑶旋轉(zhuǎn)編碼器測(cè)出上導(dǎo)料輥(被動(dòng)送料及被動(dòng)測(cè)量點(diǎn))通過(guò)與板料間的運(yùn)動(dòng)傳遞的位置信號(hào)⑷機(jī)械抱閘實(shí)現(xiàn)定位后的位置固定;⑸光電傳感器2#實(shí)現(xiàn)壓力機(jī)的工作控制要求的位置信號(hào)的傳遞;⑹上下模實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)孔位的沖壓;要求壓力機(jī)沖壓噸位配套、機(jī)床或模具精度的配套等。 3.4具體的每模送料步距量值的大小由PC設(shè)置相應(yīng)的記數(shù)脈沖數(shù)或長(zhǎng)度轉(zhuǎn)化值比較決定,并由與上導(dǎo)料輥相聯(lián)的角編碼器被動(dòng)測(cè)量反饋相協(xié)調(diào)(由程序設(shè)定),從而實(shí)現(xiàn)沖壓板料的可調(diào)整、高精度、無(wú)積累誤差的步距送料沖壓,累積誤差由程序中設(shè)置的誤差補(bǔ)償算法或人工在線(xiàn)修正等手段處理,確保貨架立柱的高品質(zhì)孔位距離,實(shí)踐證明很實(shí)用。 3.5設(shè)備系統(tǒng)中的自動(dòng)送料裝置克服了貨架立柱預(yù)開(kāi)平鋼帶人工送料的缺點(diǎn),具有操作簡(jiǎn)單、工作可靠、控制精度高等特點(diǎn),可大大提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,配合高速高精度壓力機(jī)可實(shí)現(xiàn)70次/分的工作頻率,工作壓力達(dá)到2500KN以上,其可組成獨(dú)立的運(yùn)行系統(tǒng)。 4、貨架切斷裝置分析及工作原理 4.1基本控制原理相同并共用統(tǒng)一系統(tǒng),其特點(diǎn)為:通過(guò)反射式光電開(kāi)關(guān)測(cè)量貨架立柱上的孔位數(shù)量信號(hào),主要為判斷有無(wú)孔的光電反射開(kāi)關(guān)量而形成特定孔的計(jì)數(shù)信號(hào),當(dāng)達(dá)到一定的孔數(shù)時(shí),內(nèi)部主控程序?qū)?shù)孔測(cè)量模式轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)度測(cè)量模式,同理完成位置伺服系統(tǒng)的位置反饋和定位控制,主控微機(jī)計(jì)算給定位置與實(shí)際位置(即反饋到的位置)的偏差后,適時(shí)在線(xiàn)調(diào)節(jié)交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng),完成期望值的定位后,主運(yùn)動(dòng)停止并主導(dǎo)液壓切斷裝置控制電磁閥產(chǎn)生切斷工作次序;(注:冷彎成型機(jī)組的主動(dòng)力仍然是由該交流伺服電機(jī)的運(yùn)動(dòng)提供的,故應(yīng)選擇大功率的交流伺服控制系統(tǒng)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),本設(shè)備選用的系統(tǒng)功率達(dá)到37KW以上) 4.2液壓停剪的控制模式與飛剪控制模式的主要區(qū)別:①液壓停剪的控制精度高,最高控制精度為:±0.1mm左右且無(wú)累積誤差,主要反映在被動(dòng)增量式光電碼盤(pán)的精度和控制時(shí)序上的要求,設(shè)備一次性投資較高;但一次成品率高,材料利用率高,飛剪控制需要增加隨動(dòng)和復(fù)位裝置,控制系統(tǒng)較簡(jiǎn)單;②控制原理上,液壓停剪為絕對(duì)控制精度,不存在速差誤差等,飛剪為相對(duì)控制精度,為剪切位與工件運(yùn)動(dòng)之間的相對(duì)誤差,由于速度運(yùn)行規(guī)律上的不確定或機(jī)組阻力、工作負(fù)荷上的波動(dòng)等會(huì)造成無(wú)規(guī)律誤差的存在;③飛剪控制的主線(xiàn)運(yùn)動(dòng)速度比較恒定,有利于配套的焊接等設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的設(shè)定和調(diào)整,而液壓停剪的控制模式主運(yùn)動(dòng)曲線(xiàn)較復(fù)雜,存在高低速的變換和運(yùn)動(dòng)停止?fàn)顟B(tài),有時(shí)會(huì)存在較長(zhǎng)的長(zhǎng)度校準(zhǔn)時(shí)間;④生產(chǎn)效率差異大,飛剪的生產(chǎn)效率高,易進(jìn)行生產(chǎn)控制;⑤設(shè)備維護(hù)和操作控制的要求差異較大。⑥液壓停剪模式更有利于解決冷彎型材的切口變形與反彈等切口缺陷,綜上所述需要針對(duì)自身的冷彎產(chǎn)品特點(diǎn)制定和選擇合理的設(shè)備控制運(yùn)行模式,以期獲得最大收益。 5 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)的幾個(gè)主要問(wèn)題 5.1輸人信號(hào)的控制精度:測(cè)量輥圓周長(zhǎng)與測(cè)量精度范圍的比值最終決定產(chǎn)品的生產(chǎn)控制精度,應(yīng)盡量選擇比值大的產(chǎn)品,并選擇合適的測(cè)量輥材料、測(cè)量輥與冷彎件的接觸阻尼和彈性系數(shù)以增加摩擦系數(shù)和接觸壓力防止測(cè)量過(guò)程滑料誤差的產(chǎn)生。 5.2輸出信號(hào)的控制精度:位置環(huán)PID控制算法上的不同決定了PID控制得到的控制精度和結(jié)果,如:求解方法有階躍反應(yīng)法,并根據(jù)控制特性采用三種動(dòng)作特性:1)、僅有比例控制;2)、PI控制;3)、PID控制;并根據(jù)速度形、測(cè)定值微分形運(yùn)算式進(jìn)行PID運(yùn)算,執(zhí)行相應(yīng)的精度要求下的正、反動(dòng)作運(yùn)算和控制。 5.3PID系統(tǒng)參數(shù)的整定:主控微機(jī)向控制卡發(fā)送PID參數(shù),看給定的參數(shù)是否符合控制系統(tǒng)的要求,該過(guò)程需用在線(xiàn)參數(shù)整定實(shí)現(xiàn)。參數(shù)整定的主要任務(wù)是確定K(P)、A(I)、B(D)及采樣周期Timer,比例系數(shù)K(P)增大,使伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的動(dòng)作靈敏、響應(yīng)加快,而過(guò)大會(huì)引起振蕩,調(diào)節(jié)時(shí)間加長(zhǎng);積分系數(shù)A(I)增大,能消除系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)誤差,但穩(wěn)定性下降;微分控制B(D)可以改善動(dòng)態(tài)特性,使超調(diào)量減少,調(diào)整時(shí)間Timer縮短。具體整定過(guò)程需要根據(jù)數(shù)字位置環(huán)的PID器改進(jìn)控制算法以及參數(shù)整定方法來(lái)制定現(xiàn)場(chǎng)的適應(yīng)參數(shù)和現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際調(diào)整設(shè)定,并根據(jù)不同的產(chǎn)品或負(fù)載情況分別整定,否則易形成位置控制過(guò)程的振蕩現(xiàn)象。如圖設(shè)計(jì)程序中設(shè)置的開(kāi)放式調(diào)整。 5.4系統(tǒng)的機(jī)械精度控制在一定誤差范圍內(nèi),電氣控制精度(編碼器脈沖)就可得到提高,并結(jié)合高性能的交流伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),可以在很多場(chǎng)合達(dá)到較高精度位置控制的要求,也能提高位置定位的效率和精度。 5.5主程序是基于PC開(kāi)發(fā)平臺(tái)的交流伺服控制系統(tǒng),主要功能是:人機(jī)對(duì)話(huà)調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)據(jù)、設(shè)備參數(shù)設(shè)定和PID參數(shù)整定等;實(shí)現(xiàn)PC及各<
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