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應(yīng)用設(shè)計

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樂邦變頻技術(shù)在煤氣爐羅茨風(fēng)機(jī)上的應(yīng)用

樂邦變頻技術(shù)在煤氣爐羅茨風(fēng)機(jī)上的應(yīng)用

2006/2/14 16:12:00
近年來,我廠在鍋爐鼓、引風(fēng)機(jī)、白炭黑的引風(fēng)機(jī),莫諾泵,送料爐排上采用變頻調(diào)速技術(shù),節(jié)電效果都在30%以上。1998年4月,我廠煤氣發(fā)生爐羅茨鼓風(fēng)機(jī)(L48×66WD-2型)成功地應(yīng)用日立J300變頻器,節(jié)能增效更為顯著。
1 煤氣發(fā)生爐羅茨鼓風(fēng)機(jī)工藝簡介   為了滿足燃燒爐用煤氣條件:9.8×103Pa ≤P2≤5.5×104Pa ,通過回流閥SV、放散閥ZP作調(diào)節(jié)會出現(xiàn)以下不良情況: (1) 通過ZP閥作調(diào)節(jié),使大量煤氣被排放,浪費能源,污染空氣; (2) 回流閥SV 的使用,使羅茨鼓風(fēng)機(jī)的出口煤氣回流至入口,做大量的無用功,浪費電能; (3) 燃燒爐突然因故不用煤氣,而羅茨鼓風(fēng)機(jī)還在工作,壓力P2迅速拉高,放散閥ZP來不及反應(yīng),使脫硫液外泄并使羅茨鼓風(fēng)機(jī)因出口壓力迅速增大,引起打壞葉輪、電流過大而風(fēng)機(jī)故障跳停、損壞設(shè)備等故障發(fā)生; (4) 電壓不穩(wěn)定時,風(fēng)機(jī)經(jīng)常跳停;因啟動電器損壞而導(dǎo)致風(fēng)機(jī)跳停。 2 采取的方案   采用變頻調(diào)速技術(shù)控制羅茨鼓風(fēng)機(jī),可不用啟動裝置,杜絕了因電器故障使風(fēng)機(jī)跳停。
  從安全角度出發(fā),采用開環(huán)手動控制變頻,改變控制室面盤操作電位器W,即可控制變頻器輸出頻率,從而控制風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速。同時反饋頻率F引入控制室面盤,便于操作時觀察。 (1)取消回流管,不用做大量的無用功:ZP閥只作故障放散用。通過改變變頻器輸出頻率來控制風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速從而控制風(fēng)機(jī)出口壓力P2,減少放散浪費;機(jī)風(fēng)的工作頻率在39Hz 左右,節(jié)約大量電能和燃?xì)狻?(2)燃燒爐突然因故不用煤氣時,P2>5.5×104Pa,變頻器輸出自動降為15Hz(通過J4作用)同時放散打開,保護(hù)了羅茨鼓風(fēng)機(jī)不因輸出壓力瞬間過高而損壞;采用了變頻器的模糊邏輯加、減速功能,根據(jù)電機(jī)負(fù)載和制動要求自動地計算最佳加速/減速時間,省了試機(jī)的必要并避免了出錯;故障跳停有記錄,便于查找原因。 (3)采用了變頻器的AVR功能,根據(jù)電力拖動原理,電動機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩與變頻器輸出電壓和頻率的關(guān)系為M∝(V/F)2 。當(dāng)外部電壓突然上、下波動時,機(jī)內(nèi)CPU 會根據(jù)測得的電壓波動信號,發(fā)出頻率跟蹤信息,從而使V/F維護(hù)不變,即變頻器維持原轉(zhuǎn)矩M,保持轉(zhuǎn)矩平衡,進(jìn)而避免變頻器跳闡,使電動機(jī)正常運(yùn)行。 3 效果 (1) 節(jié)電 羅茨鼓風(fēng)機(jī)(配電機(jī)型號為JS-116-6 380V、90kW),用變頻技術(shù)控制后,工作頻率為39Hz 左右,根據(jù)測定數(shù)據(jù)可計算機(jī)有功功率,其公式為:
未裝變頻器時測得電流=145A 投入變頻器后測得電流=94A 1.732IV cosα=1.732×145×380×0.85=81.12kW(安裝前) =1.732×94×380×0.85=52.58kW(安裝后) 81.12-52.58 = 28.54kW,既每小時節(jié)電28.54kW,節(jié)電率為28.54÷90×100%= 31.71%,節(jié)電效益非常明顯。 根據(jù)實際測定生產(chǎn)用電,1998年3月份(30天為單位),羅茨鼓風(fēng)機(jī)用電58320kWh ,平均每小時用電量為81kWh。1998年7月份(30天),羅茨鼓風(fēng)機(jī)用電 36720 kWh ,平均每小時用電量51 kWh 。可算出,用變頻器控制風(fēng)機(jī)后,其節(jié)電率為 37%,見表1。 表1 節(jié)電效益分析表
(2)節(jié)能 由于用ZP閥作調(diào)節(jié)放散用,按最低讓費0.5% 計算,年讓費煤氣為0.5%×13500×2700=18.23(萬 m3) 。用變頻技術(shù)控制風(fēng)機(jī)后,可免煤氣浪費,效益如表2。 表2 節(jié)電、節(jié)能效益與分析表
(3) 節(jié)省機(jī)械維修費 使用變頻器前,羅茨鼓風(fēng)機(jī)故障跳停為每2天一次,使用變頻器后,風(fēng)機(jī)故障跳停率為為每月2次。變頻器安全運(yùn)行至今,情況良好,機(jī)械故障下降明顯。維修費由全年3.5萬元降為現(xiàn)在的1.2萬元。 4 結(jié) 論 (1) 由于采用了變頻技術(shù),電機(jī)實現(xiàn)軟啟動,不存在啟動電流沖擊;減少了風(fēng)機(jī)出口壓力瞬間提高對風(fēng)機(jī)的沖擊,從而延長了風(fēng)機(jī)和其他設(shè)備的使用壽命。 (2) 投資回報快,節(jié)電、節(jié)能增效顯著,今后鍋爐供水泵、空壓機(jī)節(jié)能技改應(yīng)首先把變頻調(diào)速技術(shù)考慮在內(nèi)。
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