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應(yīng)用設(shè)計(jì)

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汽車焊接車間設(shè)備故障自動(dòng)診斷及焊機(jī)群控系統(tǒng)

汽車焊接車間設(shè)備故障自動(dòng)診斷及焊機(jī)群控系統(tǒng)

榮獲“2005年度工控及自動(dòng)化領(lǐng)域優(yōu)秀案例”有獎(jiǎng)評(píng)選  二等獎(jiǎng) 我們針對(duì)上海大眾汽車二廠焊接車間,利用西門子公司的 SIMATIC產(chǎn)品,設(shè)計(jì)并實(shí)施完成一套設(shè)備故障自動(dòng)診斷及焊機(jī)群控系統(tǒng)。經(jīng)過幾年的使用,該系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,基本達(dá)到了設(shè)計(jì)目的。 一. 焊接車間現(xiàn)狀分析 該焊接車間主要生產(chǎn)桑塔納2000型轎車的車身。車間進(jìn)料為沖壓車間的各種沖壓零件,經(jīng)過焊接生產(chǎn)流水線,先把這些各種零件焊接拼裝各種車身部件,如汽車前圍、后圍、前底板等部件,再經(jīng)過總拼把這些部件拼焊成整體車身,最后經(jīng)過補(bǔ)焊、打磨形成最終的白車身,輸出到油漆車間噴漆。該焊接車間按照沖壓零件-部件-總拼的焊接加工過程,建立了六條生產(chǎn)流水線,分別為前圍線、后圍線、前底板線、底板線、總拼線和補(bǔ)焊線。這六條生產(chǎn)流水線按照生產(chǎn)工藝相互剛性連接。在這些生產(chǎn)流水線上的各個(gè)工位主要配備的是焊接機(jī)械手、焊接機(jī)械人、多點(diǎn)焊機(jī)、拉桿傳輸和空中輸送車等自動(dòng)化設(shè)備組成。由44臺(tái)西門子公司的PLC分別控制這些生產(chǎn)流水線上的各種加工設(shè)備,使其相互協(xié)調(diào)地、連續(xù)地、自動(dòng)地運(yùn)行,使車間達(dá)到每56秒鐘生產(chǎn)一部白車身的的生產(chǎn)節(jié)拍的能力。 但是該車間生產(chǎn)流水線投入運(yùn)行時(shí),存在兩個(gè)主要的問題: 當(dāng)設(shè)備上某處出現(xiàn)故障時(shí),由于不能很快地排除,經(jīng)常造成整條生產(chǎn)線停機(jī),或者整個(gè)車間停產(chǎn),嚴(yán)重影響車間產(chǎn)量和生產(chǎn)節(jié)拍。 會(huì)發(fā)生某些焊點(diǎn)的焊接質(zhì)量不穩(wěn)定,不能保證白車身質(zhì)量。 經(jīng)過調(diào)查研究和具體分析,發(fā)生上述問題的主要原因是: 生產(chǎn)線上設(shè)備比較多,設(shè)備比較復(fù)雜,生產(chǎn)線之間又是剛性連接,如果某一部位發(fā)生機(jī)械、液壓或電氣故障會(huì)造成某條生產(chǎn)線停機(jī),維修人員要經(jīng)過一定時(shí)間的分析查找過程,才能找到故障點(diǎn),才能排除故障。在故障的分析查找和排除的時(shí)間內(nèi),由于生產(chǎn)線之間無緩沖,前面的生產(chǎn)線立即停機(jī),后面生產(chǎn)線造成空工位,這個(gè)時(shí)間過長,還會(huì)造成后面生產(chǎn)線停機(jī)。而故障的分析查找和排除的時(shí)間中占主要的是分析查找時(shí)間。 該車間共有兩千多把電焊槍在同時(shí)工作,容易造成供電壓波動(dòng)。如果一部分電焊槍正趕在電壓低谷通電焊接,容易發(fā)生該焊點(diǎn)焊接不實(shí),質(zhì)量不好。 所以,為了快速分析查找故障和保證正常電壓通電焊接,解=決上述兩個(gè)問題,我們?yōu)檐囬g建立這套設(shè)備故障自動(dòng)診斷及焊機(jī)群控系統(tǒng)。 二. 系統(tǒng)的硬件和軟件結(jié)構(gòu) 1.設(shè)備層 全車間六條生產(chǎn)線上共有PLC 44 臺(tái),由 S5-115U、S5-135U和S5-55U構(gòu)成。這些PLC可向系統(tǒng)提供分析設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和分析出發(fā)生的故障點(diǎn)的相關(guān)信息。但這些PLC是分散的,無故障診斷能力。所以,我們的系統(tǒng)在車間建立了兩段現(xiàn)場工業(yè)總線Profibus 網(wǎng),分別把這些PLC連接起來。使系統(tǒng)能夠通過現(xiàn)場PLC采集和匯總生產(chǎn)線上設(shè)備狀態(tài)信息,自動(dòng)分析診斷故障。設(shè)備并網(wǎng)的具體做法是,每臺(tái)PLC 上都插入Profibus網(wǎng)卡CP5431,并連接在其中一段現(xiàn)場工業(yè)總線上。(參見附圖) 2.現(xiàn)場工程師站 現(xiàn)場工程師站設(shè)置在車間現(xiàn)場,是由六臺(tái)工控機(jī)組成,分別對(duì)應(yīng)著車間現(xiàn)場六條生產(chǎn)線。這六臺(tái)工控機(jī)上都分別插有 Profibus 網(wǎng)卡CP5412,并通過該卡連接在 Profibus 的網(wǎng)上。通過現(xiàn)場工程師站可以監(jiān)控對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)流水線。(參見附圖) 3.信息交換中心 信息交換中心是由一臺(tái) S5-155U 構(gòu)成,也稱為系統(tǒng)的主PLC。一方面通過車間現(xiàn)場工業(yè)總線 Profibus 網(wǎng),連接生產(chǎn)線上 44臺(tái) PLC,采集匯總分析生產(chǎn)線上設(shè)備的故障信息;另一方面通過工業(yè)以太網(wǎng) H1 與系統(tǒng)的管理層連接,把分析診斷結(jié)果送到辦公室計(jì)算機(jī)上,同時(shí)又通過車間現(xiàn)場工業(yè)總線 Profibus 網(wǎng)把其分析診斷結(jié)果送回現(xiàn)場工程師站。(參見附圖)
4.管理層 系統(tǒng)的管理包括車間主任辦公室和維修辦公室的計(jì)算機(jī),通過工業(yè)以太網(wǎng)H1信息交換中心連接,使管理層可以實(shí)時(shí)地從信息交換中心獲得目前分析結(jié)果,并對(duì)此分類歸檔,形成各種報(bào)表。(參見附圖) 5.焊機(jī)群控裝置 設(shè)置一臺(tái)高靈敏的電壓監(jiān)測儀, 實(shí)時(shí)監(jiān)測車間電焊機(jī)工作時(shí)供電電壓的變化,并把結(jié)果送入信息交換中心,通過S5-155U的中斷程序處理焊機(jī)群控信息,經(jīng)過Prifibus-DP方式,把控制信號(hào)高速地傳送到生產(chǎn)線上 的PLC,使相應(yīng)焊機(jī)的通電動(dòng)作得以控制。 6.系統(tǒng)配置的軟件 Coros LSB/Win是系統(tǒng)主要的軟件,主要運(yùn)行在管理層和現(xiàn)場工程師站的計(jì)算機(jī)上,是系統(tǒng)主要開發(fā)平臺(tái)。COM5431 和COM143系統(tǒng)軟件是為了管理現(xiàn)場工業(yè)總線 Profibus 和工業(yè)以太網(wǎng) H1。 三. 系統(tǒng)的主要目的 1.采集全車間六條生產(chǎn)線上的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)信息 由于 Profibus 網(wǎng)連接著現(xiàn)場PLC,系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)地監(jiān)測并分辨當(dāng)前各生產(chǎn)設(shè)備所處的正常運(yùn)行、停機(jī)、故障等各種狀態(tài),并在相應(yīng)工控機(jī)的相應(yīng)畫面上,通過以不同的符號(hào)、圖形和顏色變化等形式顯示出來。 2.實(shí)時(shí)分析發(fā)生在各生產(chǎn)線上設(shè)備的故障狀態(tài)及具體部位 由于 Profibus 網(wǎng)絡(luò)采集各生產(chǎn)設(shè)備上的信息,匯總到主 PLC S5-155U上集中進(jìn)行分析綜合,系統(tǒng)可以判斷出故障類型和發(fā)生故障的所在生產(chǎn)線、工位、部位等位置信息,隨后把判斷結(jié)果送到相應(yīng)工機(jī)顯示出來,以提示維修人員。 3.進(jìn)行有關(guān)故障信息的分析與統(tǒng)計(jì) 系統(tǒng)的上位管理機(jī)和工控機(jī)在工業(yè)組態(tài)軟件 CorosLSB/Win 操作平臺(tái)下,可對(duì)從主 PLC 送來的故障信息,進(jìn)行分類歸檔處理,同時(shí)在設(shè)備維修手冊數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行檢索,找出故障發(fā)生的位置,故障發(fā)生的原因及排除故障的主要方法。然后該軟件把故障發(fā)生的時(shí)間、位置、原因及排除的情況記錄到設(shè)備檔案數(shù)據(jù)庫中,并形成各種報(bào)表。 4.對(duì)全車間由 PLC 控制的焊接變壓器的通電進(jìn)行群控 利用 Profibus DP的快速 I/O的特性,對(duì)全車間電焊機(jī)供電電壓進(jìn)行監(jiān)測,按照電焊機(jī)群控原理,對(duì)由 PLC 控制的電焊機(jī)進(jìn)行排隊(duì)通電控制。 四. 系統(tǒng)工作基本原理 1.自動(dòng)故障診斷一般方法 焊接車間設(shè)備絕大部分是通過油缸和氣缸來完成工件的裝夾、上料、下料和輸送等動(dòng)作。初步統(tǒng)計(jì)該車間分布在各生產(chǎn)線上共 4 千個(gè)大大小小的油缸和氣缸,而設(shè)備故障主要發(fā)生油缸和氣缸的部件上,表現(xiàn)為這些缸不到位。下面分析一個(gè)油缸動(dòng)作情況,得出自動(dòng)故障診斷一般方法。設(shè)一個(gè)油缸向前運(yùn)動(dòng) Q=1,油缸經(jīng)過一定的運(yùn)動(dòng)時(shí)間到達(dá)前端,則前端接近開關(guān) 得電 I_1=1,后端接近開關(guān)失電 I_2=0。我們系統(tǒng)中為這個(gè)油缸設(shè)置一個(gè)計(jì)時(shí)器T。當(dāng)油缸動(dòng)作 Q 信號(hào)發(fā)出,該計(jì)時(shí)器開始計(jì)時(shí),在設(shè)定的該油缸運(yùn)動(dòng)時(shí)間T_set范圍內(nèi),相應(yīng)到位接近開關(guān)得電,即系統(tǒng)認(rèn)為該油缸工作正常。如果在該油缸運(yùn)動(dòng)時(shí)間T_set范圍內(nèi),相應(yīng)到位接近開關(guān)未得電,則系統(tǒng)認(rèn)為該油缸發(fā)生故障。系統(tǒng)自動(dòng)分析的結(jié)果列表如下:
根據(jù)上述方法,系統(tǒng)對(duì)車間設(shè)備上每個(gè)油缸和氣缸,在該設(shè)備PLC控制器都分配計(jì)時(shí)器T,并設(shè)置相應(yīng)缸運(yùn)動(dòng)時(shí)間T_set,以完成自動(dòng)故障診斷。 2.焊機(jī)群控的一般方法 該車間有四個(gè)供電變壓器向焊機(jī)供電,由于焊機(jī)是使用的單相電。車間焊機(jī)基本是均勻地分別掛在車間里 12 條單相電線路上。高靈敏的電壓監(jiān)測儀分別監(jiān)視著這 12 條單相電線路。當(dāng)監(jiān)測到其中一條線路電壓低于設(shè)定的值時(shí),就向主PLC申請(qǐng)中斷。中斷程序首先檢查線路電壓低到什么程度,再分別處理: 線路電壓在排隊(duì)工作范圍內(nèi),中斷程序?qū)凑展に嚋?zhǔn)許的范圍,把掛在該線路的焊機(jī)排隊(duì),通過現(xiàn)場工業(yè)總線,控制設(shè)備上PLC,讓該線路上的焊機(jī)按先后順序通電焊接,使每個(gè)焊接都有足夠的電流工作。 線路電壓在停機(jī)范圍內(nèi),中斷程序通過現(xiàn)場工業(yè)總線的廣播形式通知設(shè)備PLC,將掛在該線路的所有焊機(jī)停止工作,直到線路電壓恢復(fù)正常范圍內(nèi)。 五. 系統(tǒng)主要功能及實(shí)現(xiàn)方法 1.系統(tǒng)的工作方式 由于系統(tǒng)的絕大部分硬件都是采用西門子公司SIMATIC 工業(yè)型產(chǎn)品,就保證了系統(tǒng)全天24 小時(shí)不間斷的正常工作。特別是系統(tǒng)的信息交換中心采用是 S5-155U,車間現(xiàn)場采用是Profibus 網(wǎng)絡(luò),管理層采用是工業(yè)以太網(wǎng) H1,這些都具有在惡劣的環(huán)境下可以高度可靠工作的工業(yè)產(chǎn)品,可以常年的不停機(jī)地工作。這樣就保證了系統(tǒng)可以在幾年之內(nèi)不間斷地監(jiān)測生產(chǎn)線設(shè)備,連續(xù)采集設(shè)備信息和生產(chǎn)信息,保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。 2.生產(chǎn)設(shè)備當(dāng)前運(yùn)行的狀態(tài)信息 由于生產(chǎn)線的生產(chǎn)過程是由現(xiàn)場生產(chǎn)線上的 PLC控制的,而且 這些 PLC 都掛在 Profibus 上,這樣信息交換中心,即主 PLC 可以通過該網(wǎng)采集現(xiàn)場 PLC 的所有 I / O 的信號(hào)。信息交換中心對(duì)這些信號(hào)經(jīng)過匯總和分析,判斷出全車間各生產(chǎn)線各部分的當(dāng)前運(yùn)行狀態(tài),并把這些運(yùn)行狀態(tài)存入信息交換中心內(nèi)的相應(yīng)數(shù)據(jù)塊DB。同時(shí)這些運(yùn)行狀態(tài)信息是隨著信息交換中心(主PLC)運(yùn)行周期而實(shí)時(shí)刷新的?,F(xiàn)場的工程師站和管理層的計(jì)算機(jī)分別通過 Profibus 和 工業(yè)以太網(wǎng) H1 ,訪問信息交換中心內(nèi)的相應(yīng)數(shù)據(jù)塊,而得到生產(chǎn)設(shè)備當(dāng)前運(yùn)行狀態(tài)信息,再經(jīng)過 Coros LSB/Win動(dòng)態(tài)圖形畫面,生動(dòng)、形象地顯示出生產(chǎn)設(shè)備當(dāng)前運(yùn)行狀態(tài)。 3.設(shè)備故障自動(dòng)診斷、分析與統(tǒng)計(jì) 當(dāng)生產(chǎn)線上設(shè)備發(fā)生故障時(shí),信息交換中心通過Profibu網(wǎng)可以立即監(jiān)測到。信息交換中心依據(jù)下面四個(gè)方面,判斷出故障發(fā)生的具體內(nèi)容和位置,并在在現(xiàn)場工程師站和管理層的計(jì)算機(jī) Coros LSB/Win 的動(dòng)態(tài)圖形畫面上詳細(xì)顯示: a. 現(xiàn)場維修人員提供的經(jīng)驗(yàn); b. 分析動(dòng)作不到位信號(hào); c. 由故障歷史記錄而形成的發(fā)生幾率; d. 該設(shè)備 PLC 程序的邏輯分析。 信息交換中心按照發(fā)生故障性質(zhì)確定出故障類型:機(jī)械故障、電器故障、液壓故障、氣動(dòng)故障等。信息交換中
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