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應(yīng)用設(shè)計

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聯(lián)誠典型應(yīng)用之柴油發(fā)電機(jī)組控制系統(tǒng)升級改造

聯(lián)誠典型應(yīng)用之柴油發(fā)電機(jī)組控制系統(tǒng)升級改造

一系統(tǒng)概述 某柴油機(jī)發(fā)電廠于15年前配套了9套柴油發(fā)電機(jī)組,采用西門子公司S5系列PLC實現(xiàn)柴油機(jī)組的核心控制和危急保護(hù)。經(jīng)過十多年的運行,發(fā)生故障的危險大大增加,經(jīng)常發(fā)生誤動作,造成突然停機(jī),對生產(chǎn)造成極大的影響.西門子公司已推出新一代的控制系統(tǒng),老系統(tǒng)的備件價格逐漸加高,供貨周期較長,而且部分設(shè)備已很難訂到備件,無法滿足電廠系統(tǒng)維護(hù)的要求,為節(jié)省長期投資,計劃采用西門子新一代的控制系統(tǒng)逐步代替原有系統(tǒng)。 原有SIEMENS-S5系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如下圖所示:

系統(tǒng)由以下幾個部分組成: 1. 由S5-115U構(gòu)成的柴油機(jī)控制系統(tǒng) 2. 由ET100U構(gòu)成輔機(jī)系統(tǒng) 3. 由S5-95U構(gòu)成安全系統(tǒng) 4. 由S5-95U構(gòu)成的發(fā)電機(jī)控制系統(tǒng) 5. MP14顯示系統(tǒng) 6. 以及由S5-95U構(gòu)成的其他控制系統(tǒng). 7. 上位監(jiān)控與數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)由COROS計算機(jī)構(gòu)成 整套系統(tǒng)由SIEMENS的SINEC L2-DP總線相連,數(shù)據(jù)信息經(jīng)協(xié)議轉(zhuǎn)換后由COROS完成上位機(jī)的監(jiān)控功能。 二 系統(tǒng)要求 1. 采用成熟可靠的控制產(chǎn)品替代舊產(chǎn)品,保證控制產(chǎn)品升級和替換容易; 2. 系統(tǒng)升級要實現(xiàn)原系統(tǒng)的所有監(jiān)控功能; 3. 根據(jù)現(xiàn)場實際需要,增加相應(yīng)的監(jiān)控; 4. 現(xiàn)場實施時間短,不影響系統(tǒng)的正常開機(jī)發(fā)電; 5. 升級后的系統(tǒng)必須穩(wěn)定可靠,維護(hù)簡單。 三 系統(tǒng)配置與功能實現(xiàn) 為了保證系統(tǒng)運行的高可靠性和系統(tǒng)改造的經(jīng)濟(jì)性,我們采用SIMATIC S7-300控制系統(tǒng)替換原來的S5控制系統(tǒng),采用成熟的人機(jī)界面軟件WINCC替代原系統(tǒng)的COROS操作站,僅對有關(guān)的接口進(jìn)行必要的修改。 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如下圖所示:

1.柴油機(jī)控制系統(tǒng)由帶有Profibus DP通訊總線接口的新S7-CPU 315-2DP控制器替換現(xiàn)有的S5-115U控制器; 2.由帶有Profibus DP通訊總線接口的新遠(yuǎn)程I/O站ET200M替換輔機(jī)系統(tǒng)現(xiàn)有的ET100U; 3.安全系統(tǒng)和發(fā)電機(jī)系統(tǒng)的S5-95U控制器都替換成新的CPU313-2DP控制器; 4.S7-300PLC以及ET200之間通過Profibus-DP總線進(jìn)行通訊,保持和現(xiàn)有系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的一致性; 5.安裝WinCC操作站替代原有的COROS站,未改造的S5控制系統(tǒng)采用SIMATIC S5 PROGRAMMER PORT AS511通訊協(xié)議與WinCC之間通過RS232串口通訊,改造的S7系統(tǒng)采用PROFIBUS通訊協(xié)議,實現(xiàn)了在一臺WINCC操作站上監(jiān)控所有柴油機(jī)組; 6.WINCC操作站同時作為WINCC 服務(wù)器,通過電廠內(nèi)部局域網(wǎng)連接了若干臺遠(yuǎn)程監(jiān)控站,實現(xiàn)辦公室的遠(yuǎn)程生產(chǎn)監(jiān)控; 7.監(jiān)控功能:操作員站作為監(jiān)視、控制、維護(hù)和事故處理的HMI(人機(jī)界面),可以調(diào)出系統(tǒng)任何一個信息畫面進(jìn)行集中監(jiān)視和控制。操作員、維護(hù)人員和系統(tǒng)工程師在操作站上根據(jù)口令等級進(jìn)行常規(guī)控制、復(fù)雜控制、系統(tǒng)維護(hù)、控制環(huán)節(jié)的建立和擴(kuò)充。為了實現(xiàn)對生產(chǎn)過程的監(jiān)控,我們通過組態(tài)主要提供以下操作畫面: A. 操作菜單畫面 B. 系統(tǒng)總貌畫面 C. 用戶流程圖畫面 D. 趨勢顯示畫面 E. 測點總覽畫面 F. 報警查詢畫面 G. 打印功能 8. 主要監(jiān)控界面 四 使用效果分析 通過本次改造實現(xiàn)了原有的全部控制功能,而且在原有操作監(jiān)視功能的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了諸如歷史趨勢、報警查詢等用戶定制的實用功能,為廠方進(jìn)行生產(chǎn)管理和事故分析提供了強(qiáng)有力的工具。同時由于S7相對于S5更強(qiáng)大的功能,使得無論是系統(tǒng)響應(yīng)速度還是維護(hù)調(diào)試都較之以前都有很大的改觀。系統(tǒng)改造完成到現(xiàn)在已經(jīng)安全穩(wěn)定運行2年,得到了廠方運行人員和管理人員的普遍好評。 五 結(jié)束語 西門子的S5系統(tǒng)作為S7系統(tǒng)的上一代產(chǎn)品,曾經(jīng)是非常優(yōu)秀的控制系統(tǒng)。但是隨著S7系統(tǒng)的推出,老的S5系統(tǒng)諸如配件短缺、相關(guān)技術(shù)支持資源缺乏等問題日益突出,導(dǎo)致系統(tǒng)的維護(hù)難度日益增大。將S5系統(tǒng)升級為S7系統(tǒng)不失為一個理想的解決辦法,不僅可以保證系統(tǒng)功能的完全保留,而且備品備件、調(diào)試維護(hù)等問題都得以解決。

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