臺達PLC在轉(zhuǎn)杯紡紗機中的應(yīng)用
2007/10/25 11:50:00
隨著市場的需求,紡織生產(chǎn)工藝的改變,轉(zhuǎn)杯紡紗在紡織工藝過程中的應(yīng)用越來越廣泛。紡織企業(yè)對轉(zhuǎn)杯紡紗機可靠性,易操作性提出了更高的要求。由于PLC可編程控制器可靠性高、抗干擾能力強、使用方便等優(yōu)點,所以被廣泛的應(yīng)用于對轉(zhuǎn)杯紡紗機的現(xiàn)場控制。傳統(tǒng)的控制方式是采用開環(huán)控制,電機的運行頻率通過變頻器面板手工設(shè)置,這種方式存在控制精度差,人機交互性差等一系列問題,這就需要有一套更合理的控制系統(tǒng)來提高機器的運行精度和改善人機交互性。我們以臺達DVP系列PLC為核心改進設(shè)計了一套控制系統(tǒng),實現(xiàn)紡紗控制性能的提高。
1.系統(tǒng)構(gòu)成
控制系統(tǒng)的構(gòu)成主要是DVP32ES00R主機,VFD022B43A變頻器,VFD037B43A變頻器,PWS1711-CTN觸摸屏。在控制系統(tǒng)中主要任務(wù)是:1、通過調(diào)整變頻器的頻率來提高運行精度,改變紡紗工藝;2、通過人機界面來顯示和設(shè)置參數(shù)。
2.程序的設(shè)計
程序設(shè)計方針是以控制程序作為主程序,PLC與變頻器之間的通訊,換班,工藝計算,產(chǎn)量報表,號數(shù)報表,作為子程序。我們把通訊,換班,產(chǎn)量報表,號數(shù)報表等子程序做成標準程序模塊,這樣縮短了程序的開發(fā)周期,增強了程序可讀性。主程序由速度信號的采集,給棉電機和引紗電機初始頻率的計算,全機動作的控制,給棉電機和引紗電機頻率的調(diào)整等程序組成。其中信號的采集使用PLC中的高速計數(shù)器,初始頻率的計算是根據(jù)細紗號數(shù)和捻度,轉(zhuǎn)杯電機的理論值進行計算,動作的控制主要是控制轉(zhuǎn)杯電機、分梳輥電機、引紗電機和喂棉電機的起停順序。給棉電機和引紗電機的轉(zhuǎn)速采用閉環(huán)控制,積分調(diào)整的方式,用來滿足紡紗工藝的要求。還值得一提的是在新裝設(shè)備調(diào)試初始,需要進行電機轉(zhuǎn)向的調(diào)整和機械調(diào)整,這就需要電機點動的控制方式,為實現(xiàn)這一功能,我采用通過旋鈕選擇點動方式,控制人機界面顯示點動畫面,從而進行點動控制。
系統(tǒng)采用RS-485進行網(wǎng)絡(luò)通訊,RS-485是一般工業(yè)控制所經(jīng)常采用的網(wǎng)絡(luò)通訊方式。它具有能夠?qū)崿F(xiàn)多機通訊(RS-485驅(qū)動器最多可接32個從站),通訊距離長,抗干擾能力強等特點。臺達DVP32ES00R主機具有RS-485通訊口,而臺達VFD變頻器也都有RS-485通訊口,并且提供了專用驅(qū)動指令。我們以PLC為主機,兩個變頻器為從機組成RS-485控制網(wǎng)絡(luò)。每個從站被賦與唯一的本機地址。通訊采用主機輪詢,從機應(yīng)答的通訊方式,主機發(fā)出的信息可以被各從機接收,從機只能發(fā)出應(yīng)答信息,從機間不能通信。從機接收到數(shù)據(jù)后,判斷地址是否和本機地址相同,若相同則對數(shù)據(jù)進行處理后應(yīng)答,若不同則不予理睬。通過通訊主要是控制給棉電機和引紗電機的起停和工作頻率的修改,工作頻率初值是PLC根據(jù)設(shè)定的細紗號數(shù)和棉條號數(shù)計算得出。在機器運轉(zhuǎn)中,通過速度傳感器檢測,PLC進行計算比較,微調(diào)工作頻率,使機器運轉(zhuǎn)精度提高。其中需要注意的是在使用通訊進行控制變頻器的起停一定注意程序的邏輯順序,不然將會引起動作的混亂而不能達到預(yù)期的效果。
大屏幕觸摸屏的優(yōu)點是信息量大,操作簡便直觀。在本系統(tǒng)中采用PWS1711工業(yè)級人機界面,根據(jù)需要設(shè)計了各種畫面,用來輸入工藝參數(shù),顯示實測參數(shù)。另外提供了產(chǎn)量報表和號數(shù)報表,畫面如下
甲、乙、丙、丁班的產(chǎn)量分別計入各班的今天產(chǎn)量,作為當前記錄,每天的產(chǎn)量在24點的時候,利用循環(huán)語句自動填入歷史記錄(包括日期)。同時把同一工藝的紗線產(chǎn)量計入號數(shù)表,號數(shù)作為填入的條件,也就是說只有在號數(shù)改變的時候,再重新記錄。這項工作省去了產(chǎn)量記錄員每天記錄的麻煩,它可以記錄35天的產(chǎn)量,其中15天是停電保持的,只有管理員才可以清零。
結(jié)束語
本系統(tǒng)用于轉(zhuǎn)杯紡紗機中,作為機器的監(jiān)控系統(tǒng),運行情況良好,可靠性高,提高了紡紗的效率,去掉了復(fù)雜的工藝計算,具有較大的應(yīng)用價值。
1.系統(tǒng)構(gòu)成
控制系統(tǒng)的構(gòu)成主要是DVP32ES00R主機,VFD022B43A變頻器,VFD037B43A變頻器,PWS1711-CTN觸摸屏。在控制系統(tǒng)中主要任務(wù)是:1、通過調(diào)整變頻器的頻率來提高運行精度,改變紡紗工藝;2、通過人機界面來顯示和設(shè)置參數(shù)。
2.程序的設(shè)計
程序設(shè)計方針是以控制程序作為主程序,PLC與變頻器之間的通訊,換班,工藝計算,產(chǎn)量報表,號數(shù)報表,作為子程序。我們把通訊,換班,產(chǎn)量報表,號數(shù)報表等子程序做成標準程序模塊,這樣縮短了程序的開發(fā)周期,增強了程序可讀性。主程序由速度信號的采集,給棉電機和引紗電機初始頻率的計算,全機動作的控制,給棉電機和引紗電機頻率的調(diào)整等程序組成。其中信號的采集使用PLC中的高速計數(shù)器,初始頻率的計算是根據(jù)細紗號數(shù)和捻度,轉(zhuǎn)杯電機的理論值進行計算,動作的控制主要是控制轉(zhuǎn)杯電機、分梳輥電機、引紗電機和喂棉電機的起停順序。給棉電機和引紗電機的轉(zhuǎn)速采用閉環(huán)控制,積分調(diào)整的方式,用來滿足紡紗工藝的要求。還值得一提的是在新裝設(shè)備調(diào)試初始,需要進行電機轉(zhuǎn)向的調(diào)整和機械調(diào)整,這就需要電機點動的控制方式,為實現(xiàn)這一功能,我采用通過旋鈕選擇點動方式,控制人機界面顯示點動畫面,從而進行點動控制。
系統(tǒng)采用RS-485進行網(wǎng)絡(luò)通訊,RS-485是一般工業(yè)控制所經(jīng)常采用的網(wǎng)絡(luò)通訊方式。它具有能夠?qū)崿F(xiàn)多機通訊(RS-485驅(qū)動器最多可接32個從站),通訊距離長,抗干擾能力強等特點。臺達DVP32ES00R主機具有RS-485通訊口,而臺達VFD變頻器也都有RS-485通訊口,并且提供了專用驅(qū)動指令。我們以PLC為主機,兩個變頻器為從機組成RS-485控制網(wǎng)絡(luò)。每個從站被賦與唯一的本機地址。通訊采用主機輪詢,從機應(yīng)答的通訊方式,主機發(fā)出的信息可以被各從機接收,從機只能發(fā)出應(yīng)答信息,從機間不能通信。從機接收到數(shù)據(jù)后,判斷地址是否和本機地址相同,若相同則對數(shù)據(jù)進行處理后應(yīng)答,若不同則不予理睬。通過通訊主要是控制給棉電機和引紗電機的起停和工作頻率的修改,工作頻率初值是PLC根據(jù)設(shè)定的細紗號數(shù)和棉條號數(shù)計算得出。在機器運轉(zhuǎn)中,通過速度傳感器檢測,PLC進行計算比較,微調(diào)工作頻率,使機器運轉(zhuǎn)精度提高。其中需要注意的是在使用通訊進行控制變頻器的起停一定注意程序的邏輯順序,不然將會引起動作的混亂而不能達到預(yù)期的效果。
大屏幕觸摸屏的優(yōu)點是信息量大,操作簡便直觀。在本系統(tǒng)中采用PWS1711工業(yè)級人機界面,根據(jù)需要設(shè)計了各種畫面,用來輸入工藝參數(shù),顯示實測參數(shù)。另外提供了產(chǎn)量報表和號數(shù)報表,畫面如下
甲、乙、丙、丁班的產(chǎn)量分別計入各班的今天產(chǎn)量,作為當前記錄,每天的產(chǎn)量在24點的時候,利用循環(huán)語句自動填入歷史記錄(包括日期)。同時把同一工藝的紗線產(chǎn)量計入號數(shù)表,號數(shù)作為填入的條件,也就是說只有在號數(shù)改變的時候,再重新記錄。這項工作省去了產(chǎn)量記錄員每天記錄的麻煩,它可以記錄35天的產(chǎn)量,其中15天是停電保持的,只有管理員才可以清零。
結(jié)束語
本系統(tǒng)用于轉(zhuǎn)杯紡紗機中,作為機器的監(jiān)控系統(tǒng),運行情況良好,可靠性高,提高了紡紗的效率,去掉了復(fù)雜的工藝計算,具有較大的應(yīng)用價值。
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