艾默生CT TD3300張力控制專用變頻器在開卷復(fù)合生產(chǎn)線上的應(yīng)用
2008/5/7 13:06:00
我公司最近研發(fā)生產(chǎn)的金屬薄板開卷修邊校平橫剪復(fù)合生產(chǎn)線,應(yīng)用了當(dāng)前最先進(jìn)的電氣控制技術(shù)。采用了TD3300張力控制專用變頻器,成功地解決了開卷機(jī)與生產(chǎn)線同步運(yùn)行的問題?,F(xiàn)將本生產(chǎn)線的設(shè)計過程概述如下,僅供參考。
一、開卷復(fù)合生產(chǎn)線示意圖:
二、生產(chǎn)線的工藝流程:
上料臺車將金屬卷材送至開卷機(jī)上。板材由開卷機(jī)引出,經(jīng)過展平機(jī)初步整平,送入修邊機(jī)實(shí)施板材縱剪,按工藝要求完成板材寬度的加工。校平機(jī)由15根校平輥(七上八下)和一對牽引輥組成,它也是這條生產(chǎn)線的主牽引機(jī)。經(jīng)過校平機(jī)后,平整的板材經(jīng)緩沖坑,然后,由定尺送進(jìn)按一定的板材長度定量送入剪扳機(jī)實(shí)施板材剪切。皮帶機(jī)將加工完好的合格板材輸送到堆料小車上。兩臺碎邊機(jī)安裝在修邊機(jī)后,分別將縱剪下來的兩條下腳料破碎,以便運(yùn)輸存儲。為了提高生產(chǎn)效率,加快剪切速度,本生產(chǎn)線上的橫剪刀采用液壓馬達(dá)驅(qū)動。
由本生產(chǎn)線的工藝流程可以看出:開卷、展平、修邊、碎邊和校平應(yīng)在一個線速度V1下同步運(yùn)行。定尺送進(jìn)和皮帶之間設(shè)有橫剪刀,因此,定尺送進(jìn)、皮帶和橫剪刀是斷續(xù)運(yùn)行,同時,它的運(yùn)行速度V2應(yīng)大于V1。在校平機(jī)與定尺送進(jìn)機(jī)之間的緩沖坑,其作用是:平衡V1和V2之間的速度關(guān)系,保證生產(chǎn)線的穩(wěn)定運(yùn)行。
三、電氣控制方案:
展平、修邊、碎邊和校平的運(yùn)行速度容易實(shí)現(xiàn)同步,只要將電機(jī)的旋轉(zhuǎn)速度按照自身的減速器、傳動輥?zhàn)拥鹊臋C(jī)械參數(shù)折算成線速度,與生產(chǎn)線的線速度V1統(tǒng)一即可。
在開卷工作中,由于卷徑是在不斷變化的,開卷電機(jī)的旋轉(zhuǎn)速度與生產(chǎn)線的線速度V1很難找到匹配關(guān)系。換句話說,如何解決開卷機(jī)與整條生產(chǎn)線的運(yùn)行速度V1同步的問題,是電氣設(shè)計的主要工作之一。 定尺送進(jìn)、橫剪刀和皮帶是斷續(xù)運(yùn)行。板材由定尺送進(jìn)機(jī)的牽引輥按照加工要求的長度送入剪扳機(jī)進(jìn)行橫向剪切。因此,定尺送進(jìn)機(jī)是生產(chǎn)線的位置控制精度要求最高的設(shè)備。
目前,開卷機(jī)的控制有以下幾種方案:
①、 電磁滑差調(diào)速:手動調(diào)節(jié)開卷機(jī)的轉(zhuǎn)速,使之與生產(chǎn)線的線速度一致。
②、 張力控制:利用板材表面張力恒定的原理,使之自動跟隨生產(chǎn)線的線速度。
張力控制的實(shí)施又分為:力矩電機(jī)、直流電機(jī)、張力控制器等。
方案①的優(yōu)點(diǎn):電氣控制簡單,造價低廉。缺點(diǎn):控制方式陳舊,勞動量大,效率低,耗能高,無法實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線的自動運(yùn)行。
方案②的優(yōu)點(diǎn):操作簡單,自動化程度高。缺點(diǎn):控制復(fù)雜,造價高昂。
我們經(jīng)過調(diào)研,決定采用艾默生TD3300張力控制交流變頻器,使開卷機(jī)在張力的控制下,自動跟隨生產(chǎn)線的線速度。在自動化程度不降低的前提下,大大降低了開卷生產(chǎn)線的制造成本,提高了性能價格比。
由于生產(chǎn)線要求的幾何精度較高,所以,我們采用了交流伺服電機(jī)作為定尺送進(jìn)機(jī)的拖動。在幾何精度要求不高的開卷橫剪線上,也可采用(編碼器+交流電機(jī))的控制方式驅(qū)動定尺送進(jìn)機(jī),這樣的電氣系統(tǒng)更簡單、經(jīng)濟(jì)。
四、開卷校平復(fù)合剪切生產(chǎn)線的電氣控制系統(tǒng):
電氣系統(tǒng)圖見圖2
一、開卷復(fù)合生產(chǎn)線示意圖:
圖1 生產(chǎn)線示意圖
二、生產(chǎn)線的工藝流程:
上料臺車將金屬卷材送至開卷機(jī)上。板材由開卷機(jī)引出,經(jīng)過展平機(jī)初步整平,送入修邊機(jī)實(shí)施板材縱剪,按工藝要求完成板材寬度的加工。校平機(jī)由15根校平輥(七上八下)和一對牽引輥組成,它也是這條生產(chǎn)線的主牽引機(jī)。經(jīng)過校平機(jī)后,平整的板材經(jīng)緩沖坑,然后,由定尺送進(jìn)按一定的板材長度定量送入剪扳機(jī)實(shí)施板材剪切。皮帶機(jī)將加工完好的合格板材輸送到堆料小車上。兩臺碎邊機(jī)安裝在修邊機(jī)后,分別將縱剪下來的兩條下腳料破碎,以便運(yùn)輸存儲。為了提高生產(chǎn)效率,加快剪切速度,本生產(chǎn)線上的橫剪刀采用液壓馬達(dá)驅(qū)動。
由本生產(chǎn)線的工藝流程可以看出:開卷、展平、修邊、碎邊和校平應(yīng)在一個線速度V1下同步運(yùn)行。定尺送進(jìn)和皮帶之間設(shè)有橫剪刀,因此,定尺送進(jìn)、皮帶和橫剪刀是斷續(xù)運(yùn)行,同時,它的運(yùn)行速度V2應(yīng)大于V1。在校平機(jī)與定尺送進(jìn)機(jī)之間的緩沖坑,其作用是:平衡V1和V2之間的速度關(guān)系,保證生產(chǎn)線的穩(wěn)定運(yùn)行。
三、電氣控制方案:
展平、修邊、碎邊和校平的運(yùn)行速度容易實(shí)現(xiàn)同步,只要將電機(jī)的旋轉(zhuǎn)速度按照自身的減速器、傳動輥?zhàn)拥鹊臋C(jī)械參數(shù)折算成線速度,與生產(chǎn)線的線速度V1統(tǒng)一即可。
在開卷工作中,由于卷徑是在不斷變化的,開卷電機(jī)的旋轉(zhuǎn)速度與生產(chǎn)線的線速度V1很難找到匹配關(guān)系。換句話說,如何解決開卷機(jī)與整條生產(chǎn)線的運(yùn)行速度V1同步的問題,是電氣設(shè)計的主要工作之一。 定尺送進(jìn)、橫剪刀和皮帶是斷續(xù)運(yùn)行。板材由定尺送進(jìn)機(jī)的牽引輥按照加工要求的長度送入剪扳機(jī)進(jìn)行橫向剪切。因此,定尺送進(jìn)機(jī)是生產(chǎn)線的位置控制精度要求最高的設(shè)備。
目前,開卷機(jī)的控制有以下幾種方案:
①、 電磁滑差調(diào)速:手動調(diào)節(jié)開卷機(jī)的轉(zhuǎn)速,使之與生產(chǎn)線的線速度一致。
②、 張力控制:利用板材表面張力恒定的原理,使之自動跟隨生產(chǎn)線的線速度。
張力控制的實(shí)施又分為:力矩電機(jī)、直流電機(jī)、張力控制器等。
方案①的優(yōu)點(diǎn):電氣控制簡單,造價低廉。缺點(diǎn):控制方式陳舊,勞動量大,效率低,耗能高,無法實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線的自動運(yùn)行。
方案②的優(yōu)點(diǎn):操作簡單,自動化程度高。缺點(diǎn):控制復(fù)雜,造價高昂。
我們經(jīng)過調(diào)研,決定采用艾默生TD3300張力控制交流變頻器,使開卷機(jī)在張力的控制下,自動跟隨生產(chǎn)線的線速度。在自動化程度不降低的前提下,大大降低了開卷生產(chǎn)線的制造成本,提高了性能價格比。
由于生產(chǎn)線要求的幾何精度較高,所以,我們采用了交流伺服電機(jī)作為定尺送進(jìn)機(jī)的拖動。在幾何精度要求不高的開卷橫剪線上,也可采用(編碼器+交流電機(jī))的控制方式驅(qū)動定尺送進(jìn)機(jī),這樣的電氣系統(tǒng)更簡單、經(jīng)濟(jì)。
四、開卷校平復(fù)合剪切生產(chǎn)線的電氣控制系統(tǒng):
電氣系統(tǒng)圖見圖2
圖2 電氣系統(tǒng)圖
拖動系統(tǒng)配置見表1:
表1:開卷校平復(fù)合剪切生產(chǎn)線的拖動系統(tǒng)配置表
拖動系統(tǒng)配置見表1:
表1:開卷校平復(fù)合剪切生產(chǎn)線的拖動系統(tǒng)配置表
整條生產(chǎn)線由一臺艾默生產(chǎn)的EC20系列的可編程序控制器統(tǒng)一控制。通過RS485接口和方便的內(nèi)部指令,可與變頻器實(shí)現(xiàn)實(shí)時的信息通訊。此舉不僅節(jié)省了“模/數(shù)”轉(zhuǎn)換模塊,而且,也消除了不同系列產(chǎn)品之間的通訊存在著協(xié)議誤碼的隱患。
控制流程圖如下:
控制流程圖如下:
圖3 控制流程圖
運(yùn)行速度的統(tǒng)一:生產(chǎn)線連續(xù)運(yùn)行速度V1由校平機(jī)的速度調(diào)節(jié)電位器R5給定。修邊、碎邊、展平的電機(jī)速度可以通過下面的公式計算出與V1同步的轉(zhuǎn)速:
R=V1×Jb/πφ
式中:R—電機(jī)轉(zhuǎn)速
V1—連續(xù)運(yùn)行的線速度
Jb—機(jī)械速比
φ—傳動輥直徑
π—常數(shù)
開卷電機(jī)的轉(zhuǎn)度--利用TD3300張力控制特性,自動跟隨連續(xù)運(yùn)行速度V1。
通過PLC內(nèi)部的變頻器指令,讀出V1線上的即時運(yùn)行頻率,經(jīng)換算,得出定尺送進(jìn)和皮帶的斷續(xù)運(yùn)行速度V2,按照一定的比例關(guān)系,分別設(shè)定速度給定。使定尺送進(jìn)和皮帶以V2的速度同步運(yùn)行,保證板材不被劃傷,保持板材原有的光潔度。
五、TD3300張力控制專用變頻器的設(shè)定:(參見—變頻器的用戶手冊)
TD3300張力控制專用變頻器是力矩電機(jī)、直流電機(jī)等卷曲類控制理想的替代產(chǎn)品。它優(yōu)點(diǎn)是:控制簡潔、易于維護(hù)、造價低等,具有較高的性能價格比。
具體的參數(shù)設(shè)定如下表(僅供參考):
表2 TD3300張力控制專用變頻器參數(shù)設(shè)定表
運(yùn)行速度的統(tǒng)一:生產(chǎn)線連續(xù)運(yùn)行速度V1由校平機(jī)的速度調(diào)節(jié)電位器R5給定。修邊、碎邊、展平的電機(jī)速度可以通過下面的公式計算出與V1同步的轉(zhuǎn)速:
R=V1×Jb/πφ
式中:R—電機(jī)轉(zhuǎn)速
V1—連續(xù)運(yùn)行的線速度
Jb—機(jī)械速比
φ—傳動輥直徑
π—常數(shù)
開卷電機(jī)的轉(zhuǎn)度--利用TD3300張力控制特性,自動跟隨連續(xù)運(yùn)行速度V1。
通過PLC內(nèi)部的變頻器指令,讀出V1線上的即時運(yùn)行頻率,經(jīng)換算,得出定尺送進(jìn)和皮帶的斷續(xù)運(yùn)行速度V2,按照一定的比例關(guān)系,分別設(shè)定速度給定。使定尺送進(jìn)和皮帶以V2的速度同步運(yùn)行,保證板材不被劃傷,保持板材原有的光潔度。
五、TD3300張力控制專用變頻器的設(shè)定:(參見—變頻器的用戶手冊)
TD3300張力控制專用變頻器是力矩電機(jī)、直流電機(jī)等卷曲類控制理想的替代產(chǎn)品。它優(yōu)點(diǎn)是:控制簡潔、易于維護(hù)、造價低等,具有較高的性能價格比。
具體的參數(shù)設(shè)定如下表(僅供參考):
表2 TD3300張力控制專用變頻器參數(shù)設(shè)定表
六、結(jié)論:
開卷機(jī)如何與生產(chǎn)線上的其他設(shè)備同步運(yùn)行,是開卷生產(chǎn)線電氣控制焦點(diǎn)所在。本生產(chǎn)線采用了TD3300張力控制專用變頻器,成功地解決了開卷機(jī)與生產(chǎn)線同步運(yùn)行的問題。
生產(chǎn)線上連續(xù)運(yùn)行速度V1與斷續(xù)運(yùn)行速度V2之間的匹配關(guān)系,需要在生產(chǎn)線的現(xiàn)場調(diào)試時,根據(jù)緩沖坑等實(shí)地情況確定。
由于可編程控制器和變頻器等主要部件都采用了艾默生品牌,從而使它們之間的通訊實(shí)現(xiàn)了無縫對接,保證了電氣系統(tǒng)的安全運(yùn)行,大大提高了性能價格比。
開卷機(jī)如何與生產(chǎn)線上的其他設(shè)備同步運(yùn)行,是開卷生產(chǎn)線電氣控制焦點(diǎn)所在。本生產(chǎn)線采用了TD3300張力控制專用變頻器,成功地解決了開卷機(jī)與生產(chǎn)線同步運(yùn)行的問題。
生產(chǎn)線上連續(xù)運(yùn)行速度V1與斷續(xù)運(yùn)行速度V2之間的匹配關(guān)系,需要在生產(chǎn)線的現(xiàn)場調(diào)試時,根據(jù)緩沖坑等實(shí)地情況確定。
由于可編程控制器和變頻器等主要部件都采用了艾默生品牌,從而使它們之間的通訊實(shí)現(xiàn)了無縫對接,保證了電氣系統(tǒng)的安全運(yùn)行,大大提高了性能價格比。
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Hello, David!
有一個地方不能只有我們知道
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