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東莞塘廈伺服器維修實驗

東莞塘廈伺服器維修實驗

2013/8/30 9:57:27

1.反饋電纜折斷的故障維修   故障現(xiàn)象:一臺數(shù)控磨床,E軸修整器失控,E軸能回參考點,但設定在自動或半自動修整時,運動速度極快,直到撞到極限開關。   分析及處理過程:觀察發(fā)生故障的過程,發(fā)現(xiàn)撞極限開關時,其顯示的坐標值遠小于實際值,故確認是位置反饋的問題。但更換反饋板和編碼器都未能解決問題。后仔細研究發(fā)現(xiàn),E軸修整器是由Z軸帶動運動的,一般回參考點時,E軸都在Z軸的一側,而修整時,E軸修整器被Z軸帶到中間。為此我們做了這樣的試驗,將E軸修整器移到Z軸中間,然后回參考點,這時回參考點也出現(xiàn)失控現(xiàn)象,為此斷定由于E軸修整器經常往復運動,導致E軸反饋電纜折斷,而使接觸不良。找出斷點,焊接并采取防折措施后,故障消除。

2.伺服電動機故障的維修   故障現(xiàn)象:一臺配套SINUMERIK 810T系統(tǒng)的數(shù)控車床,一次刀塔出現(xiàn)故障,轉動不到位,刀塔轉動時,出現(xiàn)6016號報警“SLIDE POWER PACK NO OPERATION”。   分析及處理過程:根據(jù)工作原理和故障現(xiàn)象進行分析,刀塔轉動是由伺服電動機驅動的,電動機一起動,伺服單元就產生過載報警,切斷伺服電源,并反饋給NC系統(tǒng),顯示6016報警。檢查機械部分,更換伺服單元都沒有解決問題。更換伺服電動機后,故障被排除。   3.位置反饋板故障的維修   故障現(xiàn)象:一臺采用直流伺服系統(tǒng)的美國數(shù)控磨床,E軸運動時產生“EAXIS  EXECESS FOLLOWING ERROR”報警。   分析及處理過程:觀察故障發(fā)生過程,在起動E軸時,E軸開始運動,CRT上顯示E軸數(shù)值變化,當數(shù)值變到14時,突然跳變到471,分析確認為反饋部分存在問題。更換位置反饋板后,故障消除。   4.反饋電纜折斷的故障維修   故障現(xiàn)象:一臺數(shù)控磨床,E軸修整器失控,E軸能回參考點,但設定在自動或半自動修整時,運動速度極快,直到撞到極限開關。   分析及處理過程:觀察發(fā)生故障的過程,發(fā)現(xiàn)撞極限開關時,其顯示的坐標值遠小于實際值,故確認是位置反饋的問題。但更換反饋板和編碼器都未能解決問題。后仔細研究發(fā)現(xiàn),E軸修整器是由Z軸帶動運動的,一般回參考點時,E軸都在Z軸的一側,而修整時,E軸修整器被Z軸帶到中間。為此我們做了這樣的試驗,將E軸修整器移到Z軸中間,然后回參考點,這時回參考點也出現(xiàn)失控現(xiàn)象,為此斷定由于E軸修整器經常往復運動,導致E軸反饋電纜折斷,而使接觸不良。找出斷點,焊接并采取防折措施后,故障消除。

5.SIEMENS系統(tǒng)Profibus總線報警的故障維修   故障現(xiàn)象:一臺配套SIEMENS SINUMERIK 802D系統(tǒng)的四軸四聯(lián)動的數(shù)控銑床,開機后有時會出現(xiàn)380500Profibus-DP:驅動A1(有時是X、Y或Z)出

錯。但關機片刻后重新開機,機床又可以正常工作。   分析及處理過程:因為該報警時有時無,維修時經過數(shù)次開關機試驗機床無異常,于是檢查總線、總線插頭,確認連接牢固、正確,接地可靠。

但數(shù)日后,故障重新出現(xiàn);仔細檢查611UE驅動報警顯示為“E-B280”,故障原因為電流檢測錯誤,測量驅動器的輸入電壓,發(fā)現(xiàn)實際輸入電壓為406V。重新調節(jié)變壓器的輸出電壓,機床恢復正常,報警從此不再出現(xiàn)。   6.換刀故障的維修   故障現(xiàn)象:一臺數(shù)控銑床發(fā)生打刀事故,按急停按鈕后,換上新刀,但工作臺不旋轉。   分析及處理過程:通過PLC梯形圖分析,發(fā)現(xiàn)其換刀過程不正確,計算機認為換刀過程沒有結束,不能進行其他操作。因此,按正確程序重新?lián)Q刀

后,機床恢復正常。

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