基于西門子840D SL的超前響應自動調(diào)節(jié)生產(chǎn)系統(tǒng)
本系統(tǒng)是基于西門子840D SL數(shù)控系統(tǒng)所提供支持的數(shù)控動態(tài)數(shù)據(jù)交換機制(NC DDE)所開發(fā),系統(tǒng)應用于軸承生產(chǎn)線從前端磨削到后期裝配的整條生產(chǎn)線,實現(xiàn)程序自動開機后臺運行,實時采集監(jiān)控數(shù)據(jù),并與遠程云端設(shè)定的工單進行數(shù)據(jù)交互,在產(chǎn)品數(shù)量達到既定數(shù)量之后,自動控制機床進行運行停止,經(jīng)確認之后,自動開啟運行下一工單計劃,解決了由于軸承滾子公差范圍批量差異過大的裝配問題;同時,系統(tǒng)集成數(shù)理統(tǒng)計過程控制系統(tǒng),實現(xiàn)實時動態(tài)分析生產(chǎn)裝配區(qū)域裝配公差范圍,并自動控制機床,實現(xiàn)機床的自動磨削參數(shù)補償,實現(xiàn)生產(chǎn)自動化和智能化,較大幅度提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
斯凱孚作為全球最大的軸承制造商之一,于2011年在濟南建立斯凱孚(濟南)軸承與精密技術(shù)產(chǎn)品有限公司,濟南工廠作為斯凱孚集團汽車業(yè)務單元的重要組成部分,2012年投產(chǎn)以來,主要為中國和亞洲的汽車配件市場和工業(yè)市場服務,目前主要生產(chǎn)圓錐滾子軸承TRB 和 雙列圓柱滾子軸承(THU)兩大類。
以產(chǎn)品高質(zhì)量而聞名的的斯凱孚軸承,在生產(chǎn)制造過程中,一直以高質(zhì)量、高標準的要求進行生產(chǎn)控制,但在初期,因為生產(chǎn)線過長、員工響應時間滯后等因素,難免會出現(xiàn)整條產(chǎn)品裝配合格率偏低的問題,基于此背景,我們對以西門子840D為數(shù)控系統(tǒng)的的關(guān)鍵設(shè)備進行相關(guān)的改造,結(jié)合現(xiàn)場實際的情況開發(fā)了本系統(tǒng),解決了相關(guān)問題帶來的反應滯后,提高了產(chǎn)品合格率,增加的生產(chǎn)效益十分可觀。
一、項目(系統(tǒng))問題分析
1.1 生產(chǎn)工藝流程簡介
圖1.1 軸承外觀
圖1.2 軸承拆分結(jié)構(gòu)圖
圖1.3 軸承簡化加工流程示意圖
軸承的基本加工流程為:軸承內(nèi)圈和外圈按照生產(chǎn)線布局,自動在對應磨削工位進行磨削流程,分別經(jīng)過外圓磨削、端面磨削、滾道磨削、內(nèi)孔磨削、擋邊磨削之后進入檢測裝配區(qū)域,進行檢測和裝配組合。
1.2 生產(chǎn)線設(shè)備簡介
公司于2012年開始,先后引進國外精密磨削加工設(shè)備和國內(nèi)軸承檢測及裝配設(shè)備。
磨削設(shè)備全部采用西門子840Dsl控制系統(tǒng),并采用汽車行業(yè)的動力總成標準,其中數(shù)控系統(tǒng)主要配置主要如下:NCU 710.2 、PCU50.3 (裝載HMI Advanced,基于Windows XP,雙網(wǎng)卡),MPP483 IE 以及對應伺服驅(qū)動與電機等。設(shè)備從電氣控制和機械精度上滿足自動化的要求,主要實現(xiàn)軸承內(nèi)、外圈毛坯件的精密磨削加工:外圓磨削、滾道磨削、內(nèi)孔磨削等工藝流程。
裝配設(shè)備主要采用西門子S7-200 PLC作為控制器,配置相應的機械、電氣以及氣動結(jié)構(gòu),主要實現(xiàn)軸承內(nèi)圈、滾子、保持架以及軸承外圈的清洗、檢測、裝配、鉚壓、注脂等后期工序。
1.3 問題描述
在生產(chǎn)過程中,產(chǎn)線前端的磨削過程偏差、滾子的公差、內(nèi)組件高度、外圈高度等會直接影響最終的裝配合格率。故當前存在以下問題:
問題1. 滾子批次公差不同。不同批次的滾子,滾子公差差異存在,按照理論應該同批次數(shù)量的滾子,產(chǎn)生對應的軸承,比如 BTH-0801型號軸承 20個滾子,批量滾子為T,故理論產(chǎn)生軸承數(shù)量為 N=T/20,即內(nèi)外圈,分別需要理論生產(chǎn)N個。但是實際過程中由于生產(chǎn)線過長,在傳送帶上滯留的和由于報廢、返工等產(chǎn)生的數(shù)量無法有效的準確衡量,因而造成較大的偏差,對生產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生較大影響。
問題2. 磨削補償響應延遲。由于磨削穩(wěn)定性、滾子公差等影響,會產(chǎn)生相應的偏差趨勢,如過程偏差偏高或者偏高,相應的內(nèi)外圈磨削滾道磨削工序需要進行手動補償控制,以提高裝配合格率,但是由于生產(chǎn)線操作人員反應延遲、測量檢測反饋不及時等,補償生效時間往往處于滯后狀態(tài)。造成裝配合格率偏低。
1.4 項目需求描述及規(guī)劃
針對以上問題,經(jīng)過跨部門小組綜合整體分析決議,提出以下改進方案,項目方案由兩部分構(gòu)成:
1. 匹配滾子批次工單。針對不同批次的滾子可以設(shè)定軸承生產(chǎn)工單,根據(jù)產(chǎn)出自動控制機床,該過程中需要實時自動或者手動獲取裝配區(qū)報廢、返工等信息,并實時更新工單狀態(tài)至磨削機床,當工單數(shù)量達到后,自動停機,并提示更換下一批次滾子,確認后,自動開始下一工單。
2. 機床自適應磨削補償。針對裝配區(qū)所測得裝配數(shù)據(jù),實時傳輸至磨削區(qū)域,同時,機床可以根據(jù)裝配檢測數(shù)據(jù)的趨勢或者實際情況,進行自動調(diào)整磨削補償,實現(xiàn)自動超差補償響應。
二、項目方案系統(tǒng)構(gòu)成
由以上分析可知,根據(jù)項目需求,需要對機床實現(xiàn)遠程自動控制,需要對裝配設(shè)備數(shù)據(jù)進行實時遠程讀取,對并上傳至服務器進行數(shù)據(jù)庫存取,同時磨削機床端需要實時根據(jù)機床內(nèi)部硬件狀態(tài),判斷加工過程,并遠程讀寫數(shù)據(jù),更新工單狀態(tài)。根據(jù)設(shè)計思路,整體項目組成結(jié)構(gòu)如下:
圖2.1系統(tǒng)功能整體框圖
系統(tǒng)功能整體框圖 如上圖2所示,系統(tǒng)整體由機床、遠程服務器、工廠網(wǎng)絡(luò)、SPC系統(tǒng) 構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。工作流程如下:遠程設(shè)定工單,并將數(shù)據(jù)存儲于服務器端;機床運行時,讀取工單,根據(jù)工單狀態(tài)進行加工數(shù)量控制,達到設(shè)定預警數(shù)量后進行機床預定義報警,對機床進行人為反饋后,機床完成工單數(shù)量,自動停止加工;同時裝配區(qū)域設(shè)備檢測數(shù)據(jù)通過SPC軟件上傳至服務器,自動實時傳輸當前生產(chǎn)偏差數(shù)據(jù),機床客戶端根據(jù)裝配區(qū)實時數(shù)據(jù)趨勢,自動超前調(diào)整磨削補償數(shù)據(jù),實現(xiàn)對生產(chǎn)磨削的超前響應控制。
三、項目系統(tǒng)開發(fā)設(shè)計
3.1 基于不同批次滾子設(shè)定工單的系統(tǒng)模塊設(shè)計
該模塊功能主要實現(xiàn)工單設(shè)定、基于云端服務器存儲、機床實時讀取與反饋控制三個主要部分。
圖3.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡圖
對于工單設(shè)定以及遠程管理及數(shù)據(jù)存儲部分,采用C#編程的軟件客戶端,具有型號下拉選擇,數(shù)據(jù)輸入,自動計算與存儲的功能。理論生產(chǎn)數(shù)量公式如下:
同時可以自定義設(shè)定預報警數(shù)量,軟件會自動計算相應的結(jié)果,點擊提交后會提交至系統(tǒng),存儲于云端服務器。
圖3.1 工單創(chuàng)建畫面
圖3.2 工單計劃管理列表
本項目系統(tǒng)中,在遠程服務器端架設(shè)開源的Mysql數(shù)據(jù)庫作為云端數(shù)據(jù)服務,機床客戶端軟件會遠程對數(shù)據(jù)庫進行讀寫控制。
其中難點為數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)與840DSL系統(tǒng)機床的連接交互控制。動態(tài)數(shù)據(jù)交換(Dynamic Data Exchange,DDE)是微軟公司提出的一種數(shù)據(jù)通訊形式,即動態(tài)數(shù)據(jù)交換機制,它使用共享的內(nèi)存在應用程序之間進行數(shù)據(jù)交換。DDE不同于剪切板方法,它能 夠及時更新數(shù)據(jù),在兩個應用程序之間自動更新信息,無須用戶參與。使用DDE通訊需要兩個Windows應用程序(該應用基于VB或者VC++編寫),其中一個作為服務器處理信息,另外一個作為客戶機從服務器獲得信息。客戶機應用程序向當前所激活的服務器應用程序發(fā)送一條消息請求信息,服務器應用程序根據(jù)該信息作出應答,從而實現(xiàn)兩個程序之間的數(shù)據(jù)交換。
西門子具有高度的靈活性和開放性,在工業(yè)控制市場中占據(jù)主導地位,其產(chǎn)品大多基于Windows 系統(tǒng)框架。本項目正是基于以上特點而高效展開。
在項目現(xiàn)場中所采用的數(shù)控設(shè)備客戶機為PCU50.3,基于Windows XP系統(tǒng),安裝有 HMI Advanced,由于該HMI Advanced 本質(zhì)上是采用VB 作為基礎(chǔ)語言編寫開發(fā)的操作界面應用,故從核心原理上支持微軟標準的動態(tài)數(shù)據(jù)交換機制(DDE),同時,西門子在此專門為用戶開發(fā)者開放了 相關(guān)DDE 的API接口,提供了較為專業(yè)的數(shù)據(jù)傳輸與系統(tǒng)控制途徑方案。(最新版的Sinumerik Operator 采用.net 編程架構(gòu),故無法使用該技術(shù),但可以采用西門子的 Operator Programming Package編程擴展包方案,進而支持更為高效的.net應用接口,筆者在此不進行詳細描述)。
故本質(zhì)上,所編寫的客戶端應用實際上并不直接與PLC和NC通訊,而是,通過DDE技術(shù),將HMI Advanced 作為應用服務器(NCDDE),與之交互通訊,進而與NC和PLC通訊,傳統(tǒng)的界面二次開發(fā)擴展也是基于該原理所進行。
3.1.1 機床客戶端應用部分程序如下:
如下圖程序所示,DB109.DBX10.1 表示加工完畢,換料完成,故可以以此為系統(tǒng)加工循環(huán)標識,統(tǒng)計該位數(shù)據(jù)的變化次數(shù)(數(shù)據(jù)上升沿),即可統(tǒng)計機床自動生產(chǎn)過程中的數(shù)據(jù),西門子提供了NCDDE Server, 可以直接通過HMI 訪問和控制相關(guān)的NC、PLC數(shù)據(jù)。
通過對換料完成標識位DB109.DBX10.1的讀取,判斷如果生產(chǎn)完成一個循環(huán),則對當前數(shù)據(jù)進行判斷,根據(jù)所設(shè)定工單數(shù)據(jù)輸出相應的狀態(tài),如果工單完成,則通過DDE方式,將DB10.DB129.DBX6置位,完成加工過程。
由于工作時磨床砂輪高速旋轉(zhuǎn),所以工單達到預警值或者工單完成時,機床停止采用的模式不同于設(shè)備故障報警產(chǎn)生的緊急停止或者外部的完全設(shè)備停止,采用單循環(huán)停止,機床工作就緒狀態(tài)(NC程序該循環(huán)結(jié)束后,停止讀取,砂輪速度、軸位置等保持加工狀態(tài)不變),所以,當機床預警后完成反饋以及工單完成確認之后,機床會自動反饋至服務器,更新工單狀態(tài)、或者自動啟動下一條工單。從最大程度上減少了生產(chǎn)循環(huán)節(jié)拍的浪費,最大程度減小對生產(chǎn)效率的影響。
圖3.3 機床操作面板循環(huán)停止控制按鈕指示圖
由于傳統(tǒng)的NC DDE運用僅僅是界面的二次開發(fā),故擴展界面應用的啟動,肯定在HMI Advanced啟動之后,故此時NC DDE Sever已經(jīng)開啟,所以能夠正常通訊,但是本項目案例中,開發(fā)的客戶端軟件需要,開機自動后臺運行,在HMI界面并無人為啟動選項,故在實際部署過程中,需要對開發(fā)的應用進行后臺自動啟動,同時需要進行延時啟動,即確保HMI Advanced完全啟動,相應的NCDDE Server能夠完全啟動。否則客戶端軟件相關(guān)功能無法正常運行。
圖3.4 西門子 840D DDE 數(shù)據(jù)架構(gòu)圖
如下圖所示,在本系統(tǒng)功能中,作為關(guān)鍵性的內(nèi)圈和外圈生產(chǎn)數(shù)量的監(jiān)控,本系統(tǒng)模塊基于DDE的數(shù)據(jù)采集,將當前生產(chǎn)數(shù)據(jù)實時保存于服務器,遠程狀態(tài)下,可以實時監(jiān)控生產(chǎn)狀態(tài),并能根據(jù)生產(chǎn)狀態(tài)作出相應的生產(chǎn)計劃安排。
圖3.5 工單遠程狀態(tài)監(jiān)控
如下圖,當自動完全達到設(shè)定工單數(shù)量之后,系統(tǒng)會自動全屏彈出提示頁面,同時,設(shè)備會自動循環(huán)停止,直到操作人員點擊確認后,設(shè)備會自動啟動下一條預設(shè)生產(chǎn)的工單。
圖3.6 設(shè)備當前工單完成提示畫面
3.2 機床自適應磨削補償功能系統(tǒng)模塊設(shè)計
該模塊功能主要由裝配設(shè)備檢測數(shù)據(jù)讀取、數(shù)據(jù)傳輸與顯示、機床自動根據(jù)數(shù)據(jù)趨勢自動補償三個主要部分。裝配區(qū)設(shè)備為S7-200 PLC我們采用SPC站的工控機作為數(shù)據(jù)采集站點,采集數(shù)據(jù)存儲到服務器,并通過網(wǎng)絡(luò)實時傳輸?shù)侥ハ鲄^(qū)域,分別通過屏幕顯示實時柱狀圖和趨勢圖,同時反饋給機床,機床端軟件根據(jù)當前實時狀態(tài)和趨勢進行自我磨削補償。
3.2.1 裝配設(shè)備檢測數(shù)據(jù)讀?。?/span>
采用某品牌工控機,采用C#編寫的SPC數(shù)據(jù)讀取軟件,通過OPC讀取S7-200 的實時檢測數(shù)據(jù),實時將數(shù)據(jù)存儲到服務器,執(zhí)行效率和準確率完全符合。具體內(nèi)容在此不予冗余陳述。
3.2.2 數(shù)據(jù)傳輸與顯示:
基于現(xiàn)場生產(chǎn)線距離過長,生產(chǎn)操作人員相對精簡的情況,裝配區(qū)域與磨削區(qū)域生產(chǎn)人員無法有效及時溝通,會產(chǎn)生生產(chǎn)偏差響應周期長,無法及時的反饋到磨削前端的問題,導致無法及時的人為去控制偏差及趨勢,故在磨床操作站增加屏幕,實時顯示趨勢圖和分布圖,以此來實現(xiàn)操作人員直觀、快速的進行反饋響應。該部分軟件運行于基于Windows系統(tǒng)的Mini PC(迷你型電腦),并實時顯示到屏幕,部分代碼如下:
3.2.3 機床自適應超前磨削補償:
本單元中”數(shù)據(jù)傳輸與顯示”模塊已經(jīng)實現(xiàn)將裝配區(qū)域?qū)崟r傳輸?shù)綄哪ハ髑岸?,在一定程度上解決了人為產(chǎn)生的響應延時,但是在高效率、快節(jié)奏的生產(chǎn)節(jié)拍中如何實時、快速的動態(tài)響應磨削補償,需要設(shè)備具有自我調(diào)整能力.本項目中對于NC系統(tǒng)的控制依舊采用前面提到的NC-DDE 動態(tài)數(shù)據(jù)鏈接技術(shù),通過對數(shù)據(jù)趨勢的整體分析,采用一定的算法,相應的動態(tài)調(diào)整磨削補償量,使整體趨勢保持在中值線兩側(cè)、上下參考值線之內(nèi),在一定程度上解決相應的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。部分代碼如下:
經(jīng)過程序化控制之后,實現(xiàn)了界面手動補償和系統(tǒng)趨勢自動補償,最大程度的控制偏差在質(zhì)量要求之內(nèi)。
圖3.7 原有手動補償畫面
圖3.8 生產(chǎn)趨勢圖數(shù)據(jù)控制趨勢圖
如圖所示,經(jīng)過超前自動趨勢補償之后,整體生產(chǎn)趨于穩(wěn)定,效果系統(tǒng)作用明顯。
四、系統(tǒng)整體項目運行及饋
在項目組整體配合下,項目進展順利,經(jīng)過穩(wěn)定測試之后,已經(jīng)應用于從前端磨削到后期裝配的整條生產(chǎn)線,系統(tǒng)實時采集監(jiān)控數(shù)據(jù),并與遠程云端設(shè)定的工單進行數(shù)據(jù)交互,自動按照設(shè)定工單數(shù)量運行加工,較大程度了解決了由于軸承滾子公差范圍批量差異過大的裝配問題;同時,自動磨削補償模塊,實時動態(tài)分析生產(chǎn)裝配區(qū)域裝配反饋的偏差趨勢,并自動調(diào)控機床,實現(xiàn)機床的自動磨削參數(shù)補償,實現(xiàn)生產(chǎn)自動化邁向智能化,較大幅度提高了產(chǎn)品質(zhì)量.估計直接生產(chǎn)效益在100萬人民幣以上。
圖4.1 項目設(shè)備展示圖
五、應用總結(jié)
整個項目在最大程度節(jié)省成本上,采用西門子840D系統(tǒng)提供的開放DDE數(shù)據(jù)接口,高效的完成設(shè)定目標,主要歸結(jié)于以下兩點:
1. 西門子數(shù)控產(chǎn)品開放性
作為工業(yè)控制與數(shù)控領(lǐng)域的集大成者,西門子840D系統(tǒng)具有高度的開放、靈活而又統(tǒng)一的結(jié)構(gòu),基于windows系統(tǒng)的PCU50.3,高度開放相關(guān)API,極大的方便了項目所需要的系統(tǒng)二次開發(fā)。
2.西門子數(shù)控產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)化便捷性
在原有840D基礎(chǔ)上升級的新一代840D SL 采用網(wǎng)絡(luò)一體化結(jié)構(gòu),在驅(qū)動模塊網(wǎng)絡(luò)化、局域網(wǎng)絡(luò)化以及外部公共網(wǎng)絡(luò)化上具有獨立而又統(tǒng)一的組態(tài)結(jié)構(gòu),具有較高的網(wǎng)絡(luò)便捷性,使得項目能夠在不采用其他工業(yè)網(wǎng)卡的情況下,能夠快速的實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化拓撲,對項目的高效穩(wěn)定實現(xiàn)具有重要意義。
參考文獻
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