600MW空冷機(jī)組電動(dòng)給水泵改變頻運(yùn)行方案選擇及節(jié)能淺析
1. 大板電廠給水泵改造的背景和必要
1.1改造背景
大板電廠采用電動(dòng)給水泵,沒有安裝汽動(dòng)給水泵,因此在機(jī)組調(diào)峰和低負(fù)荷狀態(tài)下造成很大的電能浪費(fèi),不符合國家能源發(fā)展方向和環(huán)保要求。對電動(dòng)給水泵進(jìn)行節(jié)能改造勢在必行。隨著近幾年我國和全球經(jīng)濟(jì)、能源和環(huán)保形勢的發(fā)展,火力發(fā)電企業(yè)目前面臨的形勢也出現(xiàn)了一些新的變化。
(1)國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整深入推進(jìn),火電結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨新壓力。
(2)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)日益提高,對火電節(jié)能降耗工作提出更高要求。
(3)大功率電動(dòng)機(jī)節(jié)能技術(shù)。
1.2改造的必要性
液力耦合調(diào)速電動(dòng)給水泵,是發(fā)電廠生產(chǎn)過程的主要輔機(jī)之一。燃煤火力發(fā)電機(jī)組鍋爐全配置的液力耦合器調(diào)速電動(dòng)給水泵,耗電量約占單元機(jī)組發(fā)電量的2.5%~4%左右(因純凝、供熱、空冷、壓力等因素而不同),是機(jī)組輔機(jī)中最大的耗電設(shè)備,尤其是空冷機(jī)組,廠用電率高達(dá)10%左右。
與傳統(tǒng)的安裝在管道上的調(diào)節(jié)閥相比,液力耦合器具有30%左右的節(jié)能效果。但耦合器調(diào)速過程泵輪和渦輪有滑差存在,輸出端轉(zhuǎn)速由高到低,滑差由小到大,滑差本質(zhì)上是一種摩擦的表現(xiàn)形式,摩擦就會(huì)生熱,這個(gè)熱量不會(huì)去做功的,是純粹的損耗。電動(dòng)給水泵耗費(fèi)的電功率除了正常所需外,液力耦合器滑差調(diào)節(jié)產(chǎn)生的熱耗損失了部分功率,直接影響到全廠的供電煤耗、發(fā)電成本等指標(biāo)。
2.項(xiàng)目簡介
內(nèi)蒙古大板發(fā)電有限責(zé)任公司(以下簡稱:大板電廠)位于赤峰市巴林右旗大板鎮(zhèn)。一期工程安裝兩臺(tái)600MW亞臨界空冷燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組。兩臺(tái)機(jī)組于2013年通過168小時(shí)試運(yùn)行,同年9月投入商業(yè)運(yùn)行。兩臺(tái)機(jī)組通過板巴1號(hào)線和板巴2號(hào)線并入500kV東北電網(wǎng)。每臺(tái)機(jī)組安裝有3臺(tái)滿足機(jī)組35%容量電動(dòng)給水泵組。所有電動(dòng)給水泵組均布置在汽機(jī)房零米,每臺(tái)機(jī)組的電動(dòng)給水泵為縱向順列布置。電動(dòng)給水泵電動(dòng)機(jī)、液力耦合器及給水泵與前置泵連體布置。電動(dòng)機(jī)同軸驅(qū)動(dòng)給水泵和前置泵,由液力耦合器調(diào)速實(shí)現(xiàn)給水泵的流量調(diào)節(jié)。正常運(yùn)行時(shí)三臺(tái)給水泵全部運(yùn)行,無備用;機(jī)組負(fù)荷低于460MW時(shí),兩臺(tái)給水泵運(yùn)行,1臺(tái)備用。給水泵組技術(shù)規(guī)范如表1--表4所示:
表1給水泵技術(shù)參數(shù)(生產(chǎn)廠家:沈陽透平機(jī)械股份有限公司)
性能參數(shù) | 單位 | 數(shù)據(jù) |
型號(hào) | MDG365 | |
流量 | m3/h | 724.66 |
揚(yáng)程 | m | 2173 |
重量 | kg | 19000 |
軸功率 | kW | 5000 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 4590 |
效率 | % | 84.3 |
表2液力耦合器(生產(chǎn)廠家:德國福伊特公司)
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) |
型號(hào) | GCH-104A-50H | |
輸出功率(最大) | kW | 6900 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1490 |
齒輪升速比 | 3.52 | |
泵輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 5240 |
滑差率 | % | 2.5 |
輸入轉(zhuǎn)速 | r/min | 1490 |
表3給水泵電動(dòng)機(jī)(生產(chǎn)廠家:湘潭電機(jī)廠)
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) |
型號(hào) | YKS900-4 | |
額定功率 | kW | 7000 |
額定電壓 | kV | 10 |
額定電流 | A | 488 |
同步轉(zhuǎn)速 | r/mim | 1490 |
頻率 | Hz | 50 |
效率 | % | 0.96 |
功率因數(shù) | 0.87 | |
最大轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 | (倍) | 1.8 |
絕緣等級(jí) | F | |
重量 | kg | 31000 |
冷卻方式 | 空-水冷 | |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)針 (從電機(jī)向給水泵看) |
表2.4 前置泵(生產(chǎn)廠家:沈陽透平機(jī)械股份有限公司)
性能參數(shù) | 單位 | 額定值 |
型號(hào) | YNKn400/300J | |
流量 | m3/h | 724.66 |
揚(yáng)程 | m | 80 |
軸功率 | kW | 195 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1490 |
效率 | % | 81 |
3改造方案
目前對全配置液力耦合器調(diào)速電動(dòng)給水泵進(jìn)行節(jié)能改造的解決方案主要有:
(1)置換式——將原液力耦合器置換成增速齒輪箱,用變頻器調(diào)節(jié)給水泵電動(dòng)機(jī)輸出轉(zhuǎn)速。
(2)直驅(qū)式——將原液力耦合器泵輪和渦輪拆除,用聯(lián)軸器將輸入軸和輸出軸連接起來;用變頻器調(diào)節(jié)給水泵電動(dòng)機(jī)輸出轉(zhuǎn)速。
(3)多功能液力耦合器——不改變液力耦合器,正常工作時(shí),將液力耦合器的勺管調(diào)節(jié)到100%位置,再用變頻器調(diào)節(jié)給水泵電動(dòng)機(jī)輸出轉(zhuǎn)速。
(4) 高速直驅(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)——將給水泵電動(dòng)機(jī)更換成高速電動(dòng)機(jī),直接驅(qū)動(dòng)給水泵高速運(yùn)行;給前置泵增加一臺(tái)電動(dòng)機(jī),拖動(dòng)前置泵定速運(yùn)行。
3.1 給水泵變頻調(diào)速改造方案
在現(xiàn)有的35%容量電動(dòng)給水泵組不做調(diào)整的前提下,每臺(tái)電動(dòng)給水泵進(jìn)行變頻改造。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,近年來,高壓變頻器技術(shù)已經(jīng)成熟,主要優(yōu)點(diǎn)有:
(1)速度控制范圍寬, 1%~100%;
(2)調(diào)節(jié)精度,±0.5%;
(3)整機(jī)效率97%,功率因數(shù)不低于0.95;
(4)軟啟/軟停,對廠用電系統(tǒng)沖擊小。
提高給水調(diào)節(jié)品質(zhì)被公認(rèn)為是一種節(jié)能、高效的交流調(diào)速方式,在工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)被廣泛應(yīng)用。用變頻器替代液力耦合器控制鍋爐給水泵也許是兼顧了投資和節(jié)電兩個(gè)方面最合適的改造方法。
變頻調(diào)節(jié)給水泵轉(zhuǎn)速與液偶間接調(diào)速不同,變頻器通過改變給水泵電動(dòng)機(jī)的供電頻率直接調(diào)節(jié)給水泵的轉(zhuǎn)速,始終讓電動(dòng)機(jī)具有較高的工作效率,同時(shí),電動(dòng)機(jī)的功率消耗也與給水泵的轉(zhuǎn)速有了三次方的關(guān)聯(lián)關(guān)系,如果再改變液力耦合器的工作方式或干脆采用機(jī)械方式傳遞動(dòng)力到給水泵,液力耦合器的熱損耗也被消除了。
3.2液力耦合器改造方案
電廠原有給水泵配置,是主泵和前置泵由一臺(tái)電動(dòng)機(jī)同軸驅(qū)動(dòng)。主泵和電動(dòng)機(jī)之間配置有增速液力耦合器(詳見圖一)。根據(jù)工況需要,調(diào)節(jié)液力耦合器勺管開度,來控制液力耦合器輸出轉(zhuǎn)速,達(dá)到調(diào)節(jié)給水泵轉(zhuǎn)速的目的。
圖一
給水泵進(jìn)行變頻改造的關(guān)鍵是如何改造液力耦合器。以滿足其輸入(電動(dòng)機(jī))軸變速運(yùn)行時(shí),輸出(主泵)軸能夠按增速齒輪箱功能變速輸出。其改造方案有:
方案一:置換式——將液力耦合器更換成增速齒輪箱(詳見圖二);將前置泵軸調(diào)轉(zhuǎn)1800,增加前置泵電動(dòng)機(jī)獨(dú)立驅(qū)動(dòng)前置泵工作。
特點(diǎn):改造成本價(jià)高;施工時(shí)間長。
圖二
方案二:直驅(qū)式——把液力耦合器改造成增速齒輪箱,拆除液力耦合器泵輪和渦輪及其相關(guān)部件,用聯(lián)軸器將輸入軸和輸出軸連接起來。再將前置泵調(diào)轉(zhuǎn)1800,增加前置泵電動(dòng)機(jī)獨(dú)立驅(qū)動(dòng)前置泵工作(詳見圖三)。
特點(diǎn):需要液力耦合器返廠改造。周期長,費(fèi)用高,且屬非標(biāo)產(chǎn)品,運(yùn)行穩(wěn)定性很難保證。
圖三
方案三:多功能液力耦合器——液力耦合器不做任何改造,只是在變頻器控制給水泵電動(dòng)機(jī)時(shí),將液力耦合器的勺管強(qiáng)制到100%位置;增加外部補(bǔ)油泵,使液力耦合器輸入轉(zhuǎn)速較低的時(shí)候,補(bǔ)充潤滑油和工作油壓力(詳見圖四)。
特點(diǎn):改造方便、改造成本低。液力耦合器的滑差未能改善,傳動(dòng)效率低,節(jié)能效果不理想。
圖四
此種改造方式,液力耦合器具有兩種功能,變頻運(yùn)行時(shí),由于液力耦合器勺管在100%的位置,液力耦合器轉(zhuǎn)速近似于1:1輸出(只受制于液體滑差和傳動(dòng)效率);變頻器故障時(shí),恢復(fù)液力耦合器原有功能,還原給水泵由液力耦合器調(diào)速的功能,使給水泵組工頻運(yùn)行。
方案四:高速電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)——將原給水泵電動(dòng)機(jī)更新為高速電動(dòng)機(jī)。拆除液力耦合器;增加前置泵電動(dòng)機(jī)獨(dú)立驅(qū)動(dòng)前置泵工作(詳見圖五)。
特點(diǎn):改造成本高。機(jī)組傳動(dòng)效率高;施工簡單;前置泵不用調(diào)轉(zhuǎn)方向;機(jī)組穩(wěn)定性高;節(jié)能效果能達(dá)到最理想效果。
圖五
3.2.1液力耦合器改造方案比較
方案比較主要是三種液力耦合器改造方案年總收益的比較。假定機(jī)組進(jìn)汽量相同,燃料量相同。
表3.11號(hào)機(jī)組給水泵三種液力耦合器改造方案投資綜合比較
序號(hào) | 單位 | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù) | h | 4500 | 4500 | 4500 |
給水泵軸功率 | kW | 13148 | 13148 | 13148 |
電動(dòng)機(jī)效率 | % | 96 | 96 | 96 |
液力耦合器改造后效率 | % | 98.5 | 98 | 96.5 |
變頻器效率 | % | 97 | 97 | 97 |
電動(dòng)機(jī)功率 | kW | 14334 | 14407 | 14632 |
年耗電量 | kW h | 57336000 | 57628000 | 58528000 |
差值 | kW h | -1192000 | -900000 | 基準(zhǔn) |
上網(wǎng)電價(jià) | 元/ kW h | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
年運(yùn)行收益 | 萬元 | +35.76 | +27.0 | 基準(zhǔn) |
耦合器改造初投資 | 萬元 | 600 | 340 | 120 |
+480 | +220 | 基準(zhǔn) | ||
年總收益 | 萬元 | -45.84 | -10.4 | 基準(zhǔn) |
注:由于齒輪箱的訂貨期等原因,大板電廠采用方案三,即將液力耦合器改造成多功能液力耦合器。使液力耦合器具有兩種功能,工頻運(yùn)行時(shí)的調(diào)速功能和變頻運(yùn)行時(shí)的增速齒輪箱輸出功能。
3.2.2方案選擇
綜合各種方案,大板電廠最終選擇了一拖一不帶旁路,將液力偶合器改造為增速齒輪箱,并將兩臺(tái)35%A、C水泵更換為50%水泵的方案。保留B給水泵,同時(shí)將前置泵增容,仍同軸驅(qū)動(dòng)。
由于進(jìn)口齒輪箱和給水泵、前置泵的訂貨周期長,一號(hào)機(jī)停機(jī)大修時(shí)間短,按期完成全部改造已無可能。因此,大板電廠通過專題會(huì)議研究決定,將一個(gè)合同分成“變頻改”造和“增容改造”兩個(gè)部分。2017年1號(hào)機(jī)大修期間,只施工給水泵“變頻改”造部分。
此次淺談只針對變頻改造。
3.3電控部分改造方案
(1)廠用電接線
大板電廠以500kV一級(jí)電壓接入系統(tǒng), 500kV出線2回,至赤峰500kV變電所。500kV廠內(nèi)配電裝置采用一臺(tái)半斷路器接線,一期建設(shè)2個(gè)完整串和1個(gè)半串(2臺(tái)斷路器)。發(fā)電機(jī)采用發(fā)電機(jī)-變壓器組單元接線方式,發(fā)電機(jī)出口不設(shè)置斷路器。
每臺(tái)機(jī)組設(shè)2臺(tái)三繞組高壓廠用工作變壓器,由發(fā)電機(jī)出口引接;每臺(tái)機(jī)組設(shè)置2段10kV高壓廠用工作母線段和2段6kV高壓廠用工作母線段。并設(shè)2段6kV公用母線段。兩臺(tái)機(jī)組設(shè)2臺(tái)三繞組高壓廠用起動(dòng)/備用變壓器,其電源引接廠內(nèi)500kV配電裝置。
廠用電系統(tǒng)采用10kV、 6kV和0.38/0.22kV三級(jí)電壓。單元機(jī)組低壓廠用變壓器和容量大于等于2000kW的電動(dòng)機(jī)負(fù)荷由10kV 供電;其余的低壓廠用變壓器和容量大于等于200kW的電動(dòng)機(jī)負(fù)荷由6kV 供電;容量小于200kW的電動(dòng)機(jī)、照明和檢修等低電壓負(fù)荷由0.38kV或0.38/0.22kV供電。
(2)電動(dòng)給水泵設(shè)置及接線
大板電廠為直接空冷機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組設(shè)有3臺(tái)6900kW的電動(dòng)給水泵,額定負(fù)荷時(shí)3臺(tái)水泵運(yùn)行,無備用,負(fù)荷低于460MW時(shí)2臺(tái)運(yùn)行1臺(tái)備用。電動(dòng)給水泵分別從本機(jī)組的兩臺(tái)高廠變的10kV分支引接。
(3)電動(dòng)給水泵變頻改造接線
考慮到每臺(tái)機(jī)組3臺(tái)電動(dòng)給水泵長期連續(xù)運(yùn)行,因此本次改造僅將3臺(tái)工作給水泵增加變頻器拖動(dòng),每臺(tái)電動(dòng)給水泵配置一臺(tái)變頻器,采用一拖一帶旁路的接線方案。改造后,電動(dòng)給水泵接線位置不變,需要將原有10kV開關(guān)柜內(nèi)接線進(jìn)行修改。
一次接線如圖六:
圖六
3.4冷卻水系統(tǒng)
由于變頻器系統(tǒng)內(nèi)部配備了板式換熱器與外部冷卻水進(jìn)行熱交換,為避免堵塞,設(shè)備冷卻水?dāng)M在汽機(jī)房內(nèi)開式冷卻水過濾器后引接,1號(hào)機(jī)組新建一根D273×6鋼制供水管道,送至新建于A排前空冷平臺(tái)下方的變頻器設(shè)備間,出水采用D273×6鋼管直埋接至現(xiàn)有輔機(jī)冷卻水系統(tǒng)回水管或循環(huán)水吸水前池。
3.5變頻器選擇
經(jīng)招標(biāo)程序,大板電廠選擇了北京合康新能科技股份有限公司獨(dú)家代理的意大利安薩爾多變頻器,變頻器額定參數(shù)如下:
名稱 | 型號(hào) | 電壓等級(jí)(kV) | 額定電流(A) | 散熱方式 |
變頻器 | SVTH15K6W60 30P | 10/6 | 1500 | 純水冷 |
變頻器特點(diǎn):
1、變頻器提供了對電機(jī)的所有保護(hù)功能,具有反應(yīng)對稱和各種不對稱故障以及電壓異常等的保護(hù)功能。
2、電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速是利用變頻裝置作為變頻電源,通過改變異步電動(dòng)機(jī)定子的供電電源頻率f,使同步轉(zhuǎn)速n1變化,從而改變異步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速n,實(shí)現(xiàn)調(diào)速的目的。其特點(diǎn)是:
(1)速度控制范圍寬可在1%-100%之間進(jìn)行調(diào)節(jié)。
(2)調(diào)節(jié)精度可達(dá)到±0.2%(100%速度時(shí))。
(3)整機(jī)效率97%,功率因數(shù)0.95以上。
(4)具有工業(yè)網(wǎng)絡(luò)及通訊接口,便于實(shí)現(xiàn)閉環(huán)自動(dòng)控制。且保護(hù)功能完善。
(5)使用壽命長,故障率低,維護(hù)量小。
(6)節(jié)電率高,與液力耦合器比較節(jié)電率可達(dá)20%以上。
(7)沒有液力耦合器高轉(zhuǎn)速丟轉(zhuǎn)現(xiàn)象。
(8)軟啟動(dòng)軟停止,可延長電機(jī)使用壽命。
4. 運(yùn)行節(jié)能分析
大板電廠2017年10月18日16時(shí),1號(hào)機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行,給水泵帶變頻運(yùn)行;2號(hào)機(jī)組給水泵工頻運(yùn)行。因增速齒輪箱設(shè)備沒有到貨,本次一號(hào)機(jī)組給水泵僅變頻運(yùn)行,液力偶合器置效率最大位置,等效為增速齒輪箱。下面對兩個(gè)月來一號(hào)機(jī)組和二號(hào)機(jī)組運(yùn)行節(jié)電率進(jìn)行簡要的對比分析(其中一號(hào)機(jī)組A、C給水泵變頻運(yùn)行,其他運(yùn)行條件近似)。
4.1 不同負(fù)荷率下節(jié)電率對比
序號(hào) | 負(fù)荷率 | 1號(hào)機(jī)組相對2號(hào)機(jī)組發(fā)電廠用電率降低(%) |
1 | 50% | 0.9 |
2 | 60% | 0.61 |
3 | 70% | 0.7 |
4 | 80% | 0.3 |
5 | 90% | 0.18 |
4.2 10、11月份同時(shí)段兩臺(tái)機(jī)組給水泵耗電量對比
月份 | 1號(hào)機(jī)組給水泵(%) | 2號(hào)機(jī)組給水泵(%) | 差值(%) |
10月 | 2.16 | 2.71 | -0.55 |
11月 | 2.2 | 2.68 | -0.48 |
12月31日性能指標(biāo)統(tǒng)計(jì) | ||||||
1號(hào)機(jī)組 | 2號(hào)機(jī)組 | 差值% | ||||
廠用電率(%) | 日 | 7.61 | 日 | 0 | 日 | |
月 | 7.59 | 月 | 8.01 | 月 | -0.42 | |
年 | 8.35 | 年 | 7.77 | 年 | ||
機(jī)組運(yùn)行小時(shí)數(shù) | 日 | 24 | 日 | 0 | 日 | |
月 | 502.88 | 月 | 464 | 月 | ||
年 | 3968.29 | 年 | 7566.9 | 年 | ||
負(fù)荷率% | 日 | 78.82 | 日 | 0 | 日 | |
月 | 72.72 | 月 | 65.11 | 月 | ||
年 | 69.54 | 年 | 72.69 | 年 |
11月30日性能指標(biāo)統(tǒng)計(jì) | ||||||
1號(hào)機(jī)組 | 2號(hào)機(jī)組 | 差值% | ||||
廠用電率(%) | 日 | 0 | 日 | 7.42 | 日 | |
月 | 7.14 | 月 | 7.6 | 月 | -0.46 | |
年 | 8.46 | 年 | 7.76 | 年 | ||
機(jī)組運(yùn)行小時(shí)數(shù) | 日 | 0 | 日 | 24 | 日 | |
月 | 478 | 月 | 297 | 月 | ||
年 | 3467.75 | 年 | 7103 | 年 | ||
負(fù)荷率% | 日 | 0 | 日 | 68.96 | 日 | |
月 | 69.54 | 月 | 68.62 | 月 | ||
年 | 69.08 | 年 | 73.44 | 年 |
10月31日性能指標(biāo)統(tǒng)計(jì) | ||||||
1號(hào)機(jī)組 | 2號(hào)機(jī)組 | 差值% | ||||
廠用電率(%) | 日 | 6.51 | 日 | 6.62 | 日 | |
月 | 7.88 | 月 | 7.77 | 月 | -0.11 | |
年 | 8.67 | 年 | 7.77 | 年 | ||
機(jī)組運(yùn)行小時(shí)數(shù) | 日 | 24 | 日 | 4 | 日 | |
月 | 320 | 月 | 724 | 月 | ||
年 | 2987.75 | 年 | 6830 | 年 | ||
負(fù)荷率% | 日 | 60.69 | 日 | 59.91 | 日 | |
月 | 69.41 | 月 | 68.5 | 月 | ||
年 | 70.16 | 年 | 73.43 | 年 |
4.4給水泵變頻運(yùn)行與2號(hào)機(jī)給水泵工頻運(yùn)行節(jié)能參數(shù)對比表
大板發(fā)電公司1號(hào)機(jī)給水泵變頻運(yùn)行與2號(hào)機(jī)給水泵工頻運(yùn)行節(jié)能參數(shù)對比表 | ||||||
1號(hào)機(jī)組(變頻運(yùn)行) | 2號(hào)機(jī)組(工頻運(yùn)行) | 備注 | ||||
負(fù)荷421.3MW | 負(fù)荷:452.7MW | 2018.1.21 | ||||
1A給水泵 | 電流 | 277A | 2A給水泵 | 電流 | 382.8A |
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有功功率 | 4788kW | 有功功率 | 5955kW |
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功率因數(shù) | 0.975 | 功率因數(shù) | 0.894 |
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1B給水泵 | 電流 | 0 | 2B給水泵 | 電流 | 380.6A |
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有功功率 | 0 | 有功功率 | 6047kW |
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功率因數(shù) | 0 | 功率因數(shù) | 0.894 |
| ||
1C給水泵 | 電流 | 274.9A | 2C給水泵 | 電流 | 0 |
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有功功率 | 4888kW | 有功功率 | 0 |
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功率因數(shù) | 0.975 | 功率因數(shù) | 0 |
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1號(hào)機(jī)組(變頻運(yùn)行) | 2號(hào)機(jī)組(工頻運(yùn)行) | 備注 | ||||
負(fù)荷341MW | 負(fù)荷:362MW | 2018.1.24 | ||||
1A給水泵 | 電流 | 188.4A | 2A給水泵 | 電流 | 303.5A |
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有功功率 | 3264kW | 有功功率 | 4767kW |
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功率因數(shù) | 0.98 | 功率因數(shù) | 0.879 |
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1B給水泵 | 電流 | 0 | 2B給水泵 | 電流 | 309.1A |
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有功功率 | 0 | 有功功率 | 4612kW |
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功率因數(shù) | 0 | 功率因數(shù) | 0.88 |
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1C給水泵 | 電流 | 197.5A | 2C給水泵 | 電流 | 0 |
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有功功率 | 3547kW | 有功功率 | 0 |
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功率因數(shù) | 0.978 | 功率因數(shù) | 0 |
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1號(hào)機(jī)組(變頻運(yùn)行) | 2號(hào)機(jī)組(工頻運(yùn)行) | 備注 | ||||
負(fù)荷306.8MW | 負(fù)荷:304.6MW | 2018.1.25 | ||||
1A給水泵 | 電流 | 162.6A | 2A給水泵 | 電流 | 246.6A |
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有功功率 | 2869kW | 有功功率 | 3766kW |
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功率因數(shù) | 0.98 | 功率因數(shù) | 0.854 |
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1B給水泵 | 電流 | 0 | 2B給水泵 | 電流 | 241.1A |
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有功功率 | 0 | 有功功率 | 3676kW |
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功率因數(shù) | 0 | 功率因數(shù) | 0.857 |
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1C給水泵 | 電流 | 158.4A | 2C給水泵 | 電流 | 0 |
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有功功率 | 2782kW | 有功功率 | 0 |
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功率因數(shù) | 0.98 | 功率因數(shù) | 0 |
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1號(hào)機(jī)組(變頻運(yùn)行) | 2號(hào)機(jī)組(工頻運(yùn)行) | 備注 | ||||
負(fù)荷408.3MW | 負(fù)荷:451MW | 2018.1.26 | ||||
1A給水泵 | 電流 | 270A | 2A給水泵 | 電流 | 378.7A |
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有功功率 | 4683kW | 有功功率 | 5998kW |
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功率因數(shù) | 0.975 | 功率因數(shù) | 0.893 |
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1B給水泵 | 電流 | 0 | 2B給水泵 | 電流 | 392.5A |
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有功功率 | 0 | 有功功率 | 6115kW |
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功率因數(shù) | 0 | 功率因數(shù) | 0.896 |
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1C給水泵 | 電流 | 264.5A | 2C給水泵 | 電流 | 0 |
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有功功率 | 4487kW | 有功功率 | 0 |
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功率因數(shù) | 0.975 | 功率因數(shù) | 0 |
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本數(shù)據(jù)表收集的負(fù)荷率在50%-75%之間,基本符合機(jī)組正常運(yùn)行的區(qū)間。若提高機(jī)組利用小時(shí)數(shù)則收回成本的時(shí)間會(huì)降低。平均差值:2407kW/每小時(shí),每臺(tái)機(jī)組年平均利用小時(shí)4130H(依據(jù)2017年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)),電價(jià):0.3元/kWH,年平均收益:298,2273元。
5.總結(jié)
通過此次增加給水泵變頻調(diào)速節(jié)統(tǒng),提高了大板電廠600MW機(jī)組給水泵調(diào)節(jié)品質(zhì)。在忽略其它因素的影響,只考慮給水泵變頻運(yùn)行和工頻運(yùn)行工況,可以看出自10月18日1號(hào)機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行后,相對2號(hào)機(jī)組給水泵工頻運(yùn)行的廠用電率是逐漸降低的。1號(hào)機(jī)組給水泵改變頻運(yùn)行同2號(hào)機(jī)組給水泵工頻運(yùn)行相比,廠用電率降低0.4%以上,且隨著機(jī)組負(fù)荷率的降低,給水泵變頻運(yùn)行的節(jié)能效率越高。大板電廠給水泵改變頻運(yùn)行,取得了明顯節(jié)能效果。也說明合康公司提供的變頻器性能優(yōu)良,改造方案切實(shí)可行。
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