壽光晨鳴板材節(jié)能降耗成效顯著
2008/5/13 9:17:06
近期,壽光晨鳴板材公司面對(duì)原材物料價(jià)格不斷上漲的實(shí)際情況,通過(guò)采取對(duì)外信息交流、自主創(chuàng)新與技術(shù)改造等方式進(jìn)一步加強(qiáng)設(shè)備改造,強(qiáng)化節(jié)能降耗,成效顯著。
為進(jìn)一步挖掘生產(chǎn)潛力,確保效益最大化,今年以來(lái),壽光晨鳴板材積極想辦法、拿措施,對(duì)制約效益發(fā)揮的關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行改造。磨片設(shè)備是高纖板車間的“耗電”大戶,為降低磨片耗電量,公司積極聯(lián)系國(guó)內(nèi)外磨片生產(chǎn)廠家,與其進(jìn)行信息技術(shù)交流,并獲取了115-215齒型新型磨片節(jié)能的信息,隨后,公司成立技術(shù)研究小組,根據(jù)其磨片相關(guān)特性,通過(guò)多次對(duì)木片的含水率和預(yù)蒸缸的蒸煮時(shí)間等一系列工藝參數(shù)進(jìn)行不斷調(diào)整,使此種新型磨片在該公司上機(jī)成功。經(jīng)過(guò)上機(jī)試驗(yàn)和試運(yùn)行,不僅纖維質(zhì)量完全達(dá)到生產(chǎn)工藝要求,每天還可降低電耗5000度。
隨著產(chǎn)量的提高,高纖板車間的核心設(shè)備壓機(jī)的潤(rùn)滑系統(tǒng)難以適應(yīng)生產(chǎn)需要,為保證運(yùn)行,前期只有利用人工進(jìn)行潤(rùn)滑,每月耗潤(rùn)滑油費(fèi)用近兩萬(wàn)元。為此,公司通過(guò)自主創(chuàng)新,在不增加任何備件的情況下通過(guò)對(duì)相關(guān)閥門與潤(rùn)滑油泵進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)線自動(dòng)潤(rùn)滑,不僅降低了員工勞動(dòng)強(qiáng)度,而且年降低運(yùn)行費(fèi)用20余萬(wàn)元。
進(jìn)口設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化改造一直是公司技術(shù)改造的重點(diǎn),前期,精密鋸氣動(dòng)閥全部使用進(jìn)口產(chǎn)品,供貨周期長(zhǎng),價(jià)格高,每個(gè)氣動(dòng)閥1萬(wàn)余元,經(jīng)過(guò)試驗(yàn)改造,現(xiàn)全部替換為國(guó)產(chǎn)氣動(dòng)閥,每年可節(jié)約費(fèi)用10萬(wàn)余元。
信息來(lái)源于:中國(guó)紙業(yè)網(wǎng)
為進(jìn)一步挖掘生產(chǎn)潛力,確保效益最大化,今年以來(lái),壽光晨鳴板材積極想辦法、拿措施,對(duì)制約效益發(fā)揮的關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行改造。磨片設(shè)備是高纖板車間的“耗電”大戶,為降低磨片耗電量,公司積極聯(lián)系國(guó)內(nèi)外磨片生產(chǎn)廠家,與其進(jìn)行信息技術(shù)交流,并獲取了115-215齒型新型磨片節(jié)能的信息,隨后,公司成立技術(shù)研究小組,根據(jù)其磨片相關(guān)特性,通過(guò)多次對(duì)木片的含水率和預(yù)蒸缸的蒸煮時(shí)間等一系列工藝參數(shù)進(jìn)行不斷調(diào)整,使此種新型磨片在該公司上機(jī)成功。經(jīng)過(guò)上機(jī)試驗(yàn)和試運(yùn)行,不僅纖維質(zhì)量完全達(dá)到生產(chǎn)工藝要求,每天還可降低電耗5000度。
隨著產(chǎn)量的提高,高纖板車間的核心設(shè)備壓機(jī)的潤(rùn)滑系統(tǒng)難以適應(yīng)生產(chǎn)需要,為保證運(yùn)行,前期只有利用人工進(jìn)行潤(rùn)滑,每月耗潤(rùn)滑油費(fèi)用近兩萬(wàn)元。為此,公司通過(guò)自主創(chuàng)新,在不增加任何備件的情況下通過(guò)對(duì)相關(guān)閥門與潤(rùn)滑油泵進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)線自動(dòng)潤(rùn)滑,不僅降低了員工勞動(dòng)強(qiáng)度,而且年降低運(yùn)行費(fèi)用20余萬(wàn)元。
進(jìn)口設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化改造一直是公司技術(shù)改造的重點(diǎn),前期,精密鋸氣動(dòng)閥全部使用進(jìn)口產(chǎn)品,供貨周期長(zhǎng),價(jià)格高,每個(gè)氣動(dòng)閥1萬(wàn)余元,經(jīng)過(guò)試驗(yàn)改造,現(xiàn)全部替換為國(guó)產(chǎn)氣動(dòng)閥,每年可節(jié)約費(fèi)用10萬(wàn)余元。
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